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QC质量改进在提高转炉一倒命中率的应用.pdf

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资源描述

1、第 3 期QC 质量改进在提高转炉一倒命中率的应用贾然,袁琪(南京钢铁股份有限公司,江苏 南京210000)冶 金 与 材 料Metallurgy and materials第 44 卷 第 3 期2024 年 3 月Vol.44 No.3Mar.2024摘要:质量管理小组作为提高企业质量管理的有效组织形式之一,强调运用质量管理的理论和方法开展活动,具有较强的系统性和科学性。为有效提高转炉炼钢的生产效率和钢水质量以及降低生产成本,运用先进的质量管理(QC)工具开展改进活动,对影响转炉炼钢一倒命中率指标的原因进行分析,制定对策,并进行效果的检查验证。通过定期对二级动态计算系数进行修正,提高铁水复

2、样频次,做好液面设定,分钢种制定底吹模式,稳定提高了转炉炼钢一倒命中率,提升了企业质量管理水平和竞争力。关键词:质量管理(QC)工具;一倒命中率;PDCA 循环作者简介:贾然(1984),女,河北廊坊人,主要研究方向:钢铁冶金。1转炉炼钢现状及目标设定转炉炼钢是目前世界上运用最广泛的炼钢方法之一,一倒命中率是转炉冶炼工业中的一项重要技术指标,其控制水平的高低直接影响炼钢的生产效率、钢水质量以及生产成本咱1暂,同时对降低脱氧剂消耗、提高钢水收得率与钢水纯净度都有积极影响。南钢炼钢厂现有 3 座容量为 150t 的顶底复吹转炉,2021 年转炉一倒命中率为 94.03%,与 95%的绩效目标仍有差

3、距。针对这一情况,结合钢厂生产中存在的问题,文章将展开详细的调查分析,并提出相应对策,以期提高炼钢效率。1.1现状调查转炉一倒命中率,即为吹炼终点钢水成分和温度均达到目标范围的炉次在所有吹炼炉次中所占的比例。通过 QC 小组调查发现,2021 年全年转炉一倒命中率为 94.03%,未完成 95%的绩效目标,7 月份最低只有90.8%,仅 8 月、9 月、11 月、12 月四个月完成了目标。小组成员对 2021 年全年 2206 炉提枪后进行补吹炉次的数据进行整理,并绘制调查表(表 1)。从表中可知,造成终点补吹的原因是终点磷高,通过补吹确保出钢钢水成分合格,占比 41.16%。因此,将提高转炉

4、一倒命中率的攻关方向确定为提高终点磷含量命中率。表 1补吹炉次原因调查表补吹原因补吹炉数占比(%)碳高74333.68温度不足55525.15磷高90841.161.2目标设定为确实有效完成第一炼钢厂降本增益的任务,将2022 转炉一倒命中率指标目标设定为98%。2021 年12 月份转炉一倒命中率达到 98.10%,通过总结这个月的经验,结合目前设备能力和人员能力,是完全可以实现转炉一倒命中率98%。小组主要攻关目标是将终点磷含量降低至钢种要求范围内,减少因终点钢水磷高导致补吹的频次,采取有效措施提高终点磷含量命中率,从而保证转炉一倒命中率98%。2原因分析针对影响转炉重点磷含量命中率的具体

5、原因进行分析,找出造成终点磷高的所有因素,绘制树状图,如图 1。由图可知,确认导致钢水重点磷高的主要因素共9 项,分别是人员操作水平低、副枪动态计算系数未及时修正、底吹憋气或漏气、铁水硅含量不稳定、石灰生烧及活性度差、流量枪位未按标准、液面高度设定错误、底吹强度设定不合理、化验成分不准确。3分析确定要因3.1非要因确认3.1.1人员操作水平低随机抽查了 2021 年 29 月份转炉炉长与主操工的培训活动记录表,相关岗位职工都接受了专业培训,且组织考试的技能考核都在 85 分以上。为进一步确认技术水平对终点一倒命中率的影响,在相同生产工位,将 1 号转炉 4 个班组 2022 年全年技能考核成绩

6、与一倒命中率进行对比,技术考评成绩与一倒命中率未有直接关系。3.1.2底吹憋气或漏气冶炼过程中,底吹系统异常会对生产造成较大影响。经现场调查,底吹系统正常,跟踪底吹 6 路支管的流量、压力情况,波动控制在工艺技术参数范围内,压力变化与炉底情况基本相符。3.1.3石灰活性度、生烧程度石灰是炼钢的重要造渣材料,理化性能良好,反应91冶金与材料第 44 卷图 1终点磷高分析树状图性能强,能够吸附钢水中的有害元素,并将其稳定地固定在钢渣中,最后在排渣过程中,彻底与钢液分离咱2暂。在炼钢过程中,石灰的活性度和生烧程度,严重影响脱磷效果。通过对石灰质量进行抽查,如表 2,活性度,CaO含量,生烧程度均符合

7、标准。表 2石灰抽查表检验批号ZS32202192211ZS42202192211ZS22202201091ZS32202201091ZS42202201091ZS32202212211ZS22202221091ZS32202221091ZS42202221091ZS22202232171物料小类自产石灰自产石灰自产石灰自产石灰自产石灰自产石灰自产石灰自产石灰自产石灰自产石灰取样日期2022/2/192022/2/192022/2/202022/2/202022/2/202022/2/212022/2/222022/2/222022/2/222022/2/23活性度/ML40040040040

8、0400396400387361389CaO/%92.69393.593.893.192.493.893.893.892.4取样时间20:30:0020:30:008:30:008:30:008:30:0020:30:008:30:008:30:008:30:0016:30:093.1.4供氧流量枪位未按标准在冶炼过程中,若各阶段供氧的流量、枪位、氧气压力设定不符合相关供氧制度标准,在一定程度上将会造成转炉顶吹能力不足,进而影响转炉终点炉底控制水平咱3暂。自动化炼钢系统已为转炉冶炼过程各阶段的供氧流量和枪位做好了明确的设计,终点搅拌强度和能力符合设计要求。通过对 1-2 月份生产记录氧枪枪位与

9、氧气流量进行检查,氧气流量枪位为非要因。3.1.5化验成分不准确2 月 16 日随机抽取两炉转炉终点样与钢轧站进行对比,转炉快分化验结果偏差在可控范围之内。通过对化验成分进行对比,化验成分不准确为非要因。3.2要因确认3.2.1副枪动态计算系数未及时修正经随机统计 2021 年 2、4、8、11 月份转炉未一倒命中炉次生产情况,如表 3,二级动态计算结果与实际测量偏差不符合标准要求的占比 30.86%,比例较高。为进一步确认动态计算系数对一倒命中率的影响,统计同期一倒命中炉次生产情况,二级动态计算结果与实际测量偏差不符合标准要求的仅占比 12.05%,故动态计算系数未及时修正是影响转炉一倒命中

10、率的要因。表 3转炉未一倒命中炉次生产情况月份24811合计终点未命中炉数2521251081不满足标准数769325占比28.00%28.57%36.00%30.00%30.86%3.2.2铁水硅含量不稳定对铁水取样进行化验分析,铁水硅含量忽高忽低,严重影响操作工对原辅料加入量的判断,最终导致终点磷高,影响转炉一倒命中率。3.2.3液面高度设定错误对 1-2 月份液面设定进行调查统计,如表 4,现场液面设定混乱,造成终点测量失败的炉次较多,并且测量失败炉次多是在底吹效果良好的情况下,测量时液面波动较大造成测量失败,对数据统计影响较大。3.2.4底吹强度设定不合理底吹大小虽然可进行手动调节,但

11、全过程底吹大小不一,也没有达到设计值的要求(0.1Nm3/min t),通过检查得出,底吹设定强度不满足钢种结构需求,为要因。4制定对策4.1定期对二级动态计算系数进行修正在自动化炼钢系统中,通过对脱碳系数、升温系数等参数进行设定。在过程测温定碳后,系统根据不同钢92第 3 期表 4液面设定方式统计表种自动计算需加冷料量以及供氧量,动态计算界面会动态更新钢水温度与碳含量理论值,操作工参考二级动态计算界面与炉口火焰,综合判断吹炼终点,4 月份开始每周 1 次校正副枪动态计算参数。如图 2 所示,改进后较改进前误差有明显地减少。副枪静态计算的准确性有了较大提高,达到了预期要求,措施有效。4.2提高

12、铁水复样频次与炼铁厂建立信息沟通渠道,高炉每日对每个铁次进行炉温汇报,通过与铁水复样对比分析,精准预判冶炼炉次原辅料加入量,同时加大每日铁水复样频次,指导现场生产。4 月较 3 月的一倒命中率明显提高,到达了预期要求,措施有效。4.3做好液面设定液面设定有一级和二级两种控制方式,在自动化炼钢系统内默认为每炉次的液面由上一炉次的测量结果修正系数确定。由于液面设定的不准确,导致测量误差较大,从而形成恶性循环,对终点取样的代表性产生影响。因此采取了本班次液面设定根据上一班所有炉次测得液面进行加权计算(波动明显的排除),控制方式选用一级。4.4分钢种制定底吹模式针对不同钢种终点 P 含量的不同,制定了

13、五种底吹模式,且五种模式中,吹炼的各个阶段底吹强度均有所不同,其中终点 P0.013%的钢种底吹强度相对于其他模式在后吹段有明显的提高。5效果检查及巩固措施5.1效果检查表 4 所示为改进后的碳氧积合格率统计表格,通过检查,各项措施都得到了很好的落实,达到了预期效果,完成了 QC 目标,措施实施后,转炉一倒命中率全年处于不断地上升趋势,巩固期(9-11 月份)一倒命中率达到 98.31%,实现了预期的目标 98%。甲班 2#人工甲班 3#二级乙班 2#二级乙班 3#二级丙班 2#人工丙班 3#二级丁班 2#人工丁班 3#人工班组液面设定调查图 2底吹控制界面表 52022 年转炉一倒命中率统计

14、表月份合格率%活动前94.031 月95.72 月96.33 月96.84 月975 月97.76 月987 月98.158 月98.29 月98.1110 月98.0911 月98.31改进前动态计算误差情况改进后动态计算误差情况碳含量偏差温度偏差碳含量偏差温度偏差由表 5 可知,随着转炉一倒命中率的不断提高,转炉终点渣中全铁含量得到有效降低,钢水收得率得到提高。渣中全铁含量由之前的 16.3%降低至 14.9%,降低了钢铁料消耗成本。通过措施的有效实施后,转炉终点氧含量平均降低 24ppm,节约了脱氧剂铝消耗。文章研究紧紧围绕提高转炉一倒命中率为活动目的,稳定了生产顺行与保障了炉况稳定,进

15、一步降低了炼钢生产成本,同时为提升钢水纯净度增添了新的举措。5.2巩固措施为确保研究成果,将已取得的成果进行书面整理,报送相关部门,已经固化的措施纳入内控规程,持续做好铁水信息传递和铁水复样各项工作,并对操作人员进行学习宣贯。6结论文章针对转炉一倒命中率提升,通过应用 QC 工具,解决了终点磷高补吹的问题。2022 年项目实施后,转炉补吹比例大大降低,一倒命中率提高,达到目标要求。参考文献1 黄鼎钦,刘远,刘广全,等.提高转炉炼钢终点命中率的控制措施 J.冶金管理,2022(12):92-96.2 张卫攀.活性石灰在炼钢造渣过程中界面反应的研究 D.唐山:河北联合大学,2014.3 李海军,张小伟.QC 质量改进在提高耐磨钢终点碳氧积合格率上的应用 J.新疆有色金属,2022,45(2):94-95.贾然等:QC质量改进在提高转炉一倒命中率的应用93

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