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精密车削用16MnCrS5钢棒材生产工艺优化_张光鸿.pdf

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资源描述

1、书书书作者简介:张光鸿(1987 ),男,工程师;E-mail:zhangguanghong citicsteel com;收稿日期:2022-09-22DOI:10 20057/j 1003-8620 2022-00068精密车削用 16MnCrS5 钢棒材生产工艺优化张光鸿1,2,龙开西1,2,何英武1,2,向鑫1,2(大冶特殊钢有限公司 1 棒材研究所;2 高品质特殊钢湖北省重点实验室,黄石 435001)摘要:通过试验确定精密车削用 16MnCrS5 棒材的生产工艺,研究合适的硫含量、冷却速度和退火温度参数,满足高端汽车销轴精密车削零件要求。结果表明,试验的 S 含量 0 028%0

2、035%的 16MnCrS5 热轧棒材以1 37 1 69 /s冷却速度冷却后,再采用连续退火炉进行 620 6 h 的去应力退火,可得到硬度满足 180 215HBW 的去应力退火精密车削用棒材。关键词:16MnCrS5 钢;精密车削;硬度;硫含量;去应力退火Optimization of Production Process of 16MnCrS5Steel Bar for Precision TurningZhang Guanghong1,2,Long Kaixi1,2,He Yingwu1,2,Xiang Xin1,2(1 Bar esearch Institute;2 Hubei K

3、ey Laboratory of High QualitySpecial Steel,Daye Special Steel Co,Ltd,Huangshi 435001)Abstract:Through experiments,the production process of 16MnCrS5 steel bars for precision turning is determined,andthe appropriate sulfur content,cooling speed and annealing temperature parameters are studied to meet

4、 the requirements ofhigh-end automotive pin precision turning parts The results show that the tested 16MnCrS5 steel hot-rolled bars with S con-tent ranging from 0 028%to 0 035%wera cooled at a cooling rate of 1 37 to 1 69 /s,and then subjected to stress re-lief annealing at 620 for 6 h in a continuo

5、us annealing furnace,and the hardness was 180-215HBW which met customerrequirements of that for stress relief annealing precision turning barKey Words:16MnCrS5 Steel;Precision Turning;Hardness;Sulfur Contents;Stress elief Annealing16MnCrS5 钢是从德国引进并通过合金元素Mn、Cr 等实现钢的强韧化,属于低碳淬火钢,此钢中添加 0 020%0 040%的 S 元

6、素,促进了钢中 MnS夹杂物形成,具有易切削性能1-2,广泛用于汽车齿轮、销轴等零部件。对于要求高精密车削汽车销轴用棒材交货硬度180 215HBW,一般热轧生产的 16MnCrS5 钢不能满足要求。开发初期生产验证热轧的 16MnCrS5 棒材(交货硬度255HBW)车加工不稳定,不仅零件精度不够,还出现缠屑、打刀等异常现象,不能满足生产要求。查阅相关文献资料经分析认为棒材在轧制冷却过程中,因其表面和心部冷却速度差造成棒材内外温度差而产生残余内应力,这种内应力与后续加工因素累积,容易产生零件变形3,影响零件精度,所以高要求的车削用棒材需要去应力退火。从车削生产实践发现,若棒材硬度低,则车加工

7、粘刀、缠屑、零件表面粗糙度差4、尺寸精度差;若棒材硬度高,则刀具磨损加剧,加工困难。综上,作 为 原 料 生 产 企 业 很 有 必 要 研 究16MnCrS5 棒材的硫含量、冷却速度和去应力退火温度的工艺参数,生产出满足客户精密车加工需求的棒材。1试验材料生产工艺流程16MnCrS5 棒材试验材料生产工艺流程为:EAF(70 t)LF(80 t)VD/H(80 t)CC(240 mm 240 mm)连铸坯加热(步进式加热炉)轧制成棒材冷却去应力退火检测、包装,成品棒材规格为 16 50 mm。16MnCrS5 棒材的化学成分见表1。要求 A 类硫化物级别3 0 级(按 ASTM E45-20

8、18 标准 A 法检测,取样位置棒材半径 1/2 处)。84第 44 卷第 2 期特殊钢Vol 44 No 22023 年 4 月SPECIAL STEELApril2023表 1试验 16MnCrS5 钢的化学成分/%Table 1Chemical composition of tested 16MnCrS5 steel/%项目CSiMnPSCrNiMoCu标准成分范围0 14 0190 401 10 1 3000250 020 0040 100 110030010020试验钢成分0170 25120001000291050030020 052试验过程2 1硫含量为确定最优的硫含量,取不同硫

9、含量的 10 个炉号 16MnCrS5 棒材,对 A 类硫化物级别进行了检测,结果如图 1 所 示。最 终 优 选 硫 含 量 0 028%0 035%,在满足 A 类硫化物级别3 0 级的前提下,促进了钢中 MnS 夹杂物形成,提供更优的切削性能。图 1硫含量对试验 16MnCrS5 钢棒材 A 类硫化物级别的影响Fig 1Effect of sulfur content on class A sulfide grade of tested16MnCrS5 steel bar2 2热轧棒材冷却速度2 2 1CCT 曲线的测定依据 YB/T5127-2018钢的临界点测定膨胀法标准,使用 DI

10、L805L 型淬火相变膨胀仪测得不同冷速下的时间-膨胀量-温度曲线,利用切线法处理获得不同冷速下的相变开始和终了温度,再结合金相组织和硬度试验,绘制 16MnCrS5 试验钢的 CCT 曲线图5,如图 2 所示,为 16MnCrS5 试验钢的轧后冷却工艺的制定提供参考。2 2 2终轧温度和保温时间收集统计钢厂小棒车间生产的 152 批,直径为16 50 mm 的热轧态 16MnCrS5 棒材,其硬度分布直方图如图 3 所示,硬度均在 180 250HBW。一般热轧态棒材应为去应力退火留有硬度降低余量,也就是热轧态的棒材硬度应控制在 180 250HBW 中上 限 为 宜,所 以 初 始 设 定

11、 热 轧 态 硬 度 220 250HBW,可避免去应力退火后棒材硬度偏低6。图 2试验 16MnCrS5 钢的 CCT 曲线Fig 2Continuous cooling transformation curves of tested16MnCrS5 steel参考 16MnCrS5 试验钢 CCT 曲线,图 2 中冷却曲线显示冷却速度在 1 67 /s 的对应材料硬度为222HV 可作为参考。棒材的终轧温度和直径大小直接影响棒材在保温罩内的冷却速度7,棒材的直径越大,冷速越慢,终轧温度需要相应进行调整。本次试验的 16MnCrS5 棒材的直径为 22 mm,根据经验公式将终轧温度设定在 8

12、50 930,棒材在保温罩内的保温时间为240 s(保温罩内冷却时间是由保温罩的长度和出钢节奏决定的,出钢节奏快导致坯料加热质量差,出钢节奏慢影响生产效率)。2 2 3棒材冷却速度与硬度关系保温罩内棒材的保温时间 240 s 不变,对终轧温度进行试验(终轧温度 850 930),以确定棒材的实际冷速和热轧硬度对应关系。试验轧制 9 批22 mm规格16MnCrS5钢,终轧温度在850 930,图 316MnCrS5 钢棒材硬度(HBW)分布直方图Fig 3Distribution histogram of hardness HBW of 16MnCrS5steel bars94第 2 期张光鸿

13、等:精密车削用 16MnCrS5 钢棒材生产工艺优化表 2试验钢棒材冷却速度和硬度结果Table 2Experimental steel bar cooling rate and hardness results试验批次终轧温度/出保温罩温度/冷速/(s1)热轧硬度 1(HBW)热轧硬度 2(HBW)热轧平均硬度(HBW)1851481154231231231 02860486156232236234 03872495157237242239 54881500159243245244 05889542145229228228 56902564141225224224 5791057813822

14、2224223 08922580143227230228 59931588143227226226 5注:冷速=(终轧温度 出保温罩温度)/保温时间 240 s从 850 开始每增加约10 作为一种终轧温度,工艺结束后待棒材 冷 却 到 室 温 后 取 样,按 GB/T231 1-2018金属材料布氏硬度试验 第 1 部分:试验方法 检测棒材硬度(每批检测 2 个硬度数据后取平均值),最终冷速和硬度结果见表 2。表 2 结果表明,在同样的保温时间的情况下,16MnCrS5 热轧棒材冷却速度和硬度存在相关性,采用 Minitab 软件绘制试验钢的冷却速度和热轧硬度线性回归模型8 如图 4 所示,

15、回归模型误差占总误差的百分比 Sq=85 5%,说明回归模型与数据吻合度较好。调整后的回归模型误差占总误差的百分比 Sq(adj)=83 4%,Sq(adj)与 Sq越接近,此回归模型可靠。Sq(adj)70%证实试验钢的冷却速度和热轧硬度存在相关性,由试验模型回归公式(硬度 HBW=110 9+80 92 冷却速度/(s1)可反推热轧棒材硬度 220 250HBW对应的冷却速度为 1 35 1 72 /s。考虑实际硬度检测 2HBW 的偏差,棒材硬度按 222 248HBW控制,优选棒材冷却速度 1 37 1 69 /s。2 3去应力退火工艺2 3 1去应力退火温度去应力退火温度及时间是热处

16、理的最关键参图 4试验钢棒材的冷却速度和热轧硬度回归曲线Fig 4egression curve of cooling rate and hot rolling hardnessof experimental steel bars数。一般来说,在进行去应力退火时,温度过低,棒材不会在短时间内完成应力释放,相应退火时间需延长,热处理效率低。温度越高,所需的退火时间越短,应力去除效果越好,但温度过高会导致棒材组织结构发生变化,造成棒材硬度降低值超出预期。所以初始设定去应力退火的温度在 AC1线下 100 左右,CCT 曲线(如图 2)显示 16MnCrS5 钢的 AC1温度为 740,优选将试验棒

17、材的去应力退火温度设定为 600 670。棒材在炉内保温时间与棒材直径有关,棒材的直径越大,升温速度越慢,相应的加热时间也需延长。试验用 16MnCrS5 棒材的直径为22 mm,根据生产工艺经验公式将去应力退火炉保温时间设定为 6 h(大生产共同组批需要,尽可能与常规退火工艺时间要求保持一致,这里不再进行保温时间最优化试验)。2 3 2棒材去应力退火与硬度关系采用常规连续退火炉,对同一批棒材硬度平均值为235HBW、直径为 22 mm 的16MnCrS5 棒材分8 种不同工艺进行退火温度试验(去应力退火温度600 670),以确定棒材的退火温度与退火后棒材硬度对应关系。按 GB/T 231

18、1-2018金属材料布氏硬度试验 第 1 部分:试验方法 检测棒材硬度(每批不同位置检测 3 个硬度试样后取平均值),退火温度和退火后棒材硬度结果见表 3。从表 3 可以看出,在同样的 6 h 去应力退火情况下,16MnCrS5 钢去应力退火温度和硬度降幅存在相关性,采用 Minitab 软件绘制试验钢的退火温度和退火后的硬度降幅线性回归模型如图 5,回归模型误差占总误差的百分比 Sq=98 4%,说明回归模型与数据吻合度极好。调整后的回归模型误差占总误差的百分比 Sq(adj)=98 3%,Sq(adj)与 Sq 接近,此回归模型非常可靠。Sq(adj)85%证实试验钢的去应力退火温度与硬度

19、降 幅存在强相关性。参考图5回归公式,将热轧态05特殊钢第 44 卷表 3试验钢退火温度和退火后的硬度结果Table 3Experimental steel bar annealing temperature and hardness results after annealing试验钢批次号退火温度/退火前硬度平均值(HBW)退火硬度(HBW)123退火硬度平均值(HBW)退火硬度降幅(HBW)1600235215218213215202610235207205209207283620235200198195198374630235190189187189465640235182178179

20、18055665023517117617217362766023516916516716768867023516315816016075注:退火硬度降幅=退火前硬度平均值 退火硬度平均值图 5试验钢棒材的退火温度和硬度降幅的回归曲线Fig 5egression curve of annealing temperature and hardnessdrop of tested steel bars棒材的 222 248HBW 硬度降低至 180 215HBW,理想的硬度降低幅度为 37 5HBW(计算方法:222 248HBW 的中位数 235HBW 与 180 215HBW 的中位数 197

21、5HBW 的差值为 37 5HBW),回归公式反推出的最优退火温度为 620。3生产验证基于以上工艺试验研究,量产 19 批约 540 t16 55 mm 规格的 16MnCrS5 去应力退火棒材,S含量 0 028%0 032%,硫化物级别 A细=2 5 3 0级,A粗1 0 级,硬度在 188 207HBW,满足硫化物 A细3 0 级,A粗3 0 级,硬度符合 180 215HBW 的要求,合格率 100%,用户使用良好,成功实现去应力退火精密车削用棒材量产。4结论S 含量 0 028%0 035%的 16MnCrS5 热轧棒材以 1 37 1 69 /s 冷却速度冷却后,采用常规连续退火

22、炉进行620 6 h 的去应力退火,可以得到硬度满足 180 215HBW 的去应力退火的精密车削用 16MnCrS5 棒材,满足高端汽车精密车削销轴零件的性能要求。参考文献 1黄雷,吴海涛,瞿万里,等 钢中硫化物的种类及其有利作用J 金属热处理,2018,43(4):102-105 2徐秋香,邵亮 硫易切削齿轮钢的开发J 特殊钢,2002,23(1):83-84 3王晓明,李成鑫 芯棒去应力退火工艺的研究J 大型铸锻件,2012(3):17-19 4苏嘉玲 机械加工影响表面粗糙度的因素及改善措施J 新技术新工艺,2010(11):10-11 5 孟延军,孙岩,安治国,等 齿轮钢 16MnCr 的过冷奥氏体连续冷却转变规律J 金属热处理,2018,43(4):102-105 6 袁淑君 17CrNiMo6 齿轮钢生产实践J 山东冶金,2021,43(3):6-8 7 袁武华,彭振宇 终轧温度及轧后冷却速率对 20CrMnTi 钢棒材显微组织及硬度的影响J 机械工程材料,2013,37(2):6-9 8 汤进,黄莉莉,赵海峰,等 使用自适应线性回归的多标签分类算法 J 华南理工大学学报(自然科学版),2021,40(9):69-7415第 2 期张光鸿等:精密车削用 16MnCrS5 钢棒材生产工艺优化

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