收藏 分销(赏)

宁电机组汽轮机通流改造技术改造项目可行性研究报告.doc

上传人:可**** 文档编号:2660344 上传时间:2024-06-04 格式:DOC 页数:24 大小:508KB 下载积分:10 金币
下载 相关 举报
宁电机组汽轮机通流改造技术改造项目可行性研究报告.doc_第1页
第1页 / 共24页
宁电机组汽轮机通流改造技术改造项目可行性研究报告.doc_第2页
第2页 / 共24页


点击查看更多>>
资源描述
各专业全套优秀毕业设计图纸 技术改造项目可行性研究报告 项目名称: 宁电#2机组汽轮机通流改造 建设单位: 编 制: 初 审: 审 核: 批 准: 2014年 01 月 26 日 技术更新改造项目可行性研究报告 项目名称 宁电#2机组汽轮机通流改造 主要构成 汽轮机通流,2号3号轴瓦、调速汽门振动治理,2号高加等设备改造。 可研编制人 负责部门 生产技术部 项目负责人 一、项目提出的背景及改造的必要性(需要改造设备的运行简历,设备铭牌、投运时间、运行状况、技术状况及其他有关技术参数,现状、存在的主要问题,从对安全、经济运行、环境的影响等方面论证该项目的必要性) (一)机组概况 国华宁海电厂一期工程建有4×600MW火力发电机组。锅炉、汽轮机、发电机三大主机分别由上海锅炉厂有限公司、上海汽轮机有限公司、上海汽轮发电机有限公司设计制造。 国华宁海电厂#2机组2005年12月投入商业运行,业绩良好,最长连续运行时间339天。2号机发电煤耗(性能试验值)约为298.6 g/kW·h,热耗率为8107KJ/kW·h,与行业内先进水平还有较大差距。汽轮机主要技术参数见下表: 编号 项 目 单 位 THA工况 VWO工况 1 机组输出功率 MW 600.243 673.378 2 主蒸汽压力 MPa(a) 16.7 16.7 3 主蒸汽温度 ℃ 538 538 4 主蒸汽流量 t/h 1758.297 2028.003 5 高压缸排汽压力 MPa(a) 3.5138 4.004 6 再热蒸汽压力 MPa(a) 3.162 3.604 7 再热蒸汽温度 ℃ 538 538 8 再热蒸汽流量 t/h 1469.291 1677.669 9 额定冷却水温 ℃ 20 20 10 凝汽器背压 kPa(a) 4.9 4.9 11 转速 r/min 3000 3000 12 旋转方向 (从机头向发电机方向看) 顺时针 顺时针 13 给水加热级数 8 8 14 给水温度 ℃ 272.4 281.6 15 发电热耗率(性能试验值) kJ/kW·h 8107 / 16 发电煤耗率(性能试验值) g/kW·h 298.6 / (二)存在问题 上汽亚临界600MW机组为美国西屋公司第一代产品的国产引进型,投产后汽轮机安全性及经济性一直较差。机组运行效率与设计效率偏差较大,实际热耗率为8107 kJ/kW·h,高于设计值达3%以上。宁海亚临界600MW汽轮机高、中、低压缸效率偏差对机组性能的影响程度分别计算如下: (1)、试验高压缸效率为87.1%,比设计值88.5%偏低1.5%,影响整机效率约0.32%; (2)、试验中压缸效率为91.5%,比设计值92.6% 偏低1.1%,影响整机效率约0.24%; (3)、试验低压缸效率为84.2%,比设计值89.3% 偏低5.1%,影响整机效率约2.14%。 综合以上三项偏差后可知,影响整机效率的总和为2.7%。 除了汽轮机通流效率外,其它如缸内漏汽、热力系统泄漏等也会对机组运行效率产生影响。 (三)技术进步 近年来,随着汽轮机容量、进汽参数的提高,国内各制造厂提供的汽轮发电机组热耗率水平不断得以降低,机组的性能试验结果也明确地反映了这一技术进步趋势。各大电气集团不断创新发展,开发了先进的整体通流叶片设计技术,新技术包含了通流的整体布置、叶型优化、叶片结构设计、差胀设计等功能,已成功应用于300~600MW等级新机组开发及亚临界300MW湿冷汽轮机通流改造中,有50台以上改造和新机应用业绩。机组的供电煤耗、热耗均有大幅度的下降。 其中上某电气集团参照西门子1000MW技术而研发的超超临界660MW机组达到了世界先进的效率水平。以乐清电厂#3、4机为例,试验得出的机组热耗率以及汽轮机高、中、低压缸效率与设计值十分接近。机组热耗降低到7372kJ/kW·h,在同类型机组中达到了世界先进的效率水平。例如: 名称 单位 乐清#3、4机组 考核工况 // THA设计 THA试验 偏差(%) 修正后电功率 MW 660 683.5 / 修正后热耗率 kJ/kWh 7328 7372.6 0.6 高压缸效率 % 91.1 88.7 -2.4 中压缸效率 % 93.4 94 0.6 低压缸效率 % 89.9 89.8 -0.1 (四)改造的必要性 (1)节能减排已经提升为火电企业发展的约束性指标 电力工业是节能减排的重点领域之一,面对环境压力,国家对节能减排的要求日益严格。在“十二五”期间,要完成新的节能减排目标,难度将会进一步加大。尤其是随着机组运行年份的增加以及脱硫、脱硝环保要求的提高,机组供电煤耗率下降的空间越来越小,因此,对投运年份较长的火电机组进行节能改造的要求已十分迫切。 (2)发电企业要想在日益激烈的市场竞争中保持良好的发展优势,就必须采取有效措施,大幅度降低机组的供电煤耗率水平。 随着我国电力改革的进一步深化,如何不断降低发电成本、提高企业效益和机组运行的可靠性与经济性已成为发电企业目前面临的一个重大课题,而机组节能降耗是这个课题中的一个主要环节。 面对国家对火力发电越来越高的节能降耗要求,必须对影响机组效率的关键设备进行改造,以提高机组运行效率,降低发电成本,提高经济效益和社会效益。 (3)600MW亚临界机组普遍存在2、3号轴瓦载荷轻,调速汽门振动问题,进行汽轮机通流及生级改造也是消除设备隐患提高设备健康水平的需要。 (五)根据国家节能减排号召及神华国华公司整体部署提出亚临界机组发电煤耗降低10克的整体目标。 技术更新改造项目可行性研究报告 二、国内外调研报告:(咨询专家意见、国内外解决方案、用户使用情况等) 注:因宁电一期工程4台亚临界机组性能参数相近性能试验情况参照4号机组。 (一)宁电4号机组性能试验 2013年8月上海发电设备成套设计研究院对宁电4号机进行了最大出力试验,凝泵试验、给水泵试验和凝汽器试验,根据其提供的试验报告,摘录试验主要结果如下: 主要试验结果为: 序号 名称 单位 试验数据和结果 3VWO工况 4vwo降压工况 4vwo额定工况1 4vwo额定工况2 1 主汽温 ℃ 535.994 536.620 536.025 533.420 2 调节级后温度 ℃ 497.580 510.909 510.147 507.487 3 高排温度 ℃ 313.512 326.174 324.814 321.875 4 再热温度 ℃ 533.592 537.156 538.424 536.908 5 中排温度 ℃ 331.322 334.773 335.335 333.675 6 主汽压 MPa 16.763 15.964 16.553 16.804 7 调节级后压力 MPa 12.340 13.222 13.706 13.905 8 高排压力 MPa 3.443 3.679 3.808 3.846 9 再热汽压 MPa 3.057 3.268 3.387 3.419 10 中排压力 MPa 0.730 0.781 0.808 0.812 11 背压 kPa 9.780 9.273 8.875 9.837 12 给水流量 t/h 1744.900 1827.900 1916.400 1972.800 13 主蒸汽流量 t/h 1785.500 1893.700 1972.000 2007.900 14 冷再蒸汽流量 t/h 1489.500 1577.500 1633.500 1656.300 15 再热蒸汽流量 t/h 1495.500 1591.400 1650.200 1667.600 16 修正额定参数下主蒸汽流量 t/h 1789.700 1890.800 1974.800 2018.000 17 总漏量 t/h 2.893 2.727 3.933 3.076 18 明漏 t/h 2.221 2.173 2.410 2.350 19 不明漏率 % 0.038 0.029 0.077 0.036 20 发电机功率 MW 558.217 597.055 621.386 622.413 21 高压缸效率 % 84.865 86.062 86.196 86.200 22 中压缸效率 % 90.629 90.364 90.374 90.332 23 低压缸效率 % 84.450 86.024 85.677 85.183 24 一类修正后功率 MW 557.800 588.060 612.890 617.890 25 二类修正后功率 MW 578.366 638.954 639.554 638.050 26 厂用电率 % 4.438 4.393 4.552 4.574 27 管道效率 % 97.000 97.000 97.000 97.000 28 锅炉效率 % 93.000 93.000 93.000 93.000 根据上述试验结果汽轮机在效率提升后机组有增容潜力,汽轮机高、中、低压缸均有增容与效率提升空间。 1.给水泵试验 给水泵A进行了9个工况试验,具体参数和计算结果如下: 序号 名称 给泵A试验主要参数 100%额定工况 4vwo降压工况 4vwo额定工况(不隔离) 4vwo额定工况1 4vwo额定工况2 3VWO 工况 凝泵最大出力工况 A泵 A泵 A泵 A泵 A泵 A泵 A泵 1 增压级压力 MPa 21.48 20.78 21.74 21.62 22.01 21.11 22.11 2 增压级温度 ℃ 172.62 171.76 173.57 173.22 172.88 168.67 172.69 3 增压级流量 t/h 32.24 33.24 29.32 28.58 17.93 20.6 18.85 4 增压级密度 kg/m3 907.49 907.91 906.71 906.99 907.55 911.09 907.79 5 增压级焓 kJ/kg 742.08 737.98 746.36 744.75 743.51 724.89 742.75 6 给泵进口压力 MPa 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.12 2.13 7 给泵进口温度 ℃ 168.08 167.42 168.89 168.64 168.7 164.65 169.24 8 给泵进口焓 kJ/kg 711.46 708.61 714.99 713.91 714.19 696.52 716.53 9 给泵进口密度 kg/m3 900.13 900.79 899.3 899.56 899.49 903.58 898.94 10 给泵抽头压力 MPa 8.99 8.89 9.24 9.2 9.39 9.07 9.4 11 给泵抽头温度 ℃ 168.85 167.99 169.66 169.22 169.22 165.06 169.61 12 给泵抽头焓 kJ/kg 718.66 714.88 722.33 720.39 720.53 702.33 722.22 13 给泵抽头密度 kg/m3 903.66 904.45 903 903.42 903.53 907.44 903.15 14 给泵出口压力 MPa 20.08 19.45 20.3 20.22 20.59 19.87 20.66 15 给泵出口温度 ℃ 171.51 170.63 172.37 172.14 172.57 168.06 173.02 16 给泵出口焓 kJ/kg 736.53 732.36 740.33 739.31 741.35 721.57 743.34 17 给泵进口流量 t/h 984.87 960.54 1006.44 1000.1 1015.52 902.57 1024.7 18 给泵抽头流量 t/h 16.25 6.91 7.44 8.34 5.65 3.03 7.55 19 给泵出口流量 t/h 936.38 920.4 969.68 963.18 991.94 878.94 998.3 20 给泵转速 r/min 5240.46 5146.9 5309.51 5289.09 5356.14 5108.88 5376.6 21 小机流量 t/h 44.8 41.89 44.67 43.85 46.56 43.07 47.47 22 小机进汽压力 MPa 0.77 0.74 0.77 0.77 0.77 0.69 0.76 23 小机进汽温度 ℃ 335.86 336.78 335.8 337.25 335.07 332.74 334.42 24 小机进汽焓值 kJ/kg 3133.29 3135.77 3133.21 3136.28 3131.77 3128.42 3130.49 25 小机背压 kPa 10.95 9.59 9.53 9.23 10.23 10.18 10.75 26 小机理想焓 kJ/kg 2350.66 2339.6 2332.68 2330.48 2341.98 2354.39 2348.73 27 估算给泵轴功率kW 7007.96 6521.22 7282.75 7240.03 7838.9 6444.8 7782.68 28 小机调门开度 % 52.41 46.49 52.48 51.4 55.2 52.92 56.41 29 小机理想功率kW 9739.19 9265.22 9933.38 9814.92 10213.86 9261.18 10307.97 扬程和泵组效率计算 30 给泵扬程 m 2028.14 1955.48 2054.69 2044.71 2088.32 1996.59 2097.48 31 抽头扬程 m 779.9 767.99 808.72 803.55 825.04 786.35 826.67 32 增压级扬程 m 2232.59 2153.78 2263.73 2249.76 2292.21 2184.28 2302.89 33 给泵组效率 % 55.48 55.17 56.62 56.63 56.46 53.01 56.64 修正至额定转速下计算结果 34 修正后泵扬程 m 2214.56 2213.54 2185.57 2191.78 2182.83 2293.85 2175.76 35 修正后抽头扬程 m 851.58 869.35 860.23 861.35 862.37 903.42 857.52 36 修正后增压级扬程 m 2437.79 2438.02 2407.92 2411.57 2395.95 2509.48 2388.83 37 修正后给泵流量t/h 1029.14 1021.96 1038 1035.44 1038.25 967.43 1043.64 根据以上结果,给水泵A有如下结论: 1)如果增容到630MW锅炉蒸发量不变,给水泵汽轮机组不需要进行改造。 2)整个泵组的效率有些偏低,需对给水泵进行检修提效。 2、凝汽器试验 对凝汽器在4VWO工况和系统隔离条件下进行2次试验,具体结果为: 序号 名称 单位 凝汽器试验主要参数 4vwo额定工况1 4vwo额定工况2 1 A侧冷凝器循环水进水温度 ℃ 28.923 30.584 2 A侧冷凝器循环水出水温度 ℃ 36.872 40.538 3 B侧冷凝器循环水进水温度 ℃ 28.923 30.584 4 B侧冷凝器循环水出水温度 ℃ 38.524 42.280 5 热井出水温度 ℃ 43.401 45.658 6 试验背压 kPa 8.875 9.837 7 A侧冷凝器循环水进水压力 kPa 150.848 142.291 8 A侧冷凝器循环水出水压力 kPa 70.034 66.847 9 B侧冷凝器循环水进水压力 kPa 150.848 142.291 10 B侧冷凝器循环水出水压力 kPa 78.611 76.583 11 计算结果 12 背压对应的饱和温度 ℃ 43.517 45.511 13 A侧凝汽器端差 ℃ 6.529 5.120 14 B侧凝汽器端差 ℃ 4.877 3.379 15 A侧凝汽器压降 kPa 80.814 75.444 16 B侧凝汽器压降 kPa 72.237 65.708 17 冷凝器循环水进水平均温度 ℃ 28.923 30.584 18 冷凝器循环水进水温度对应设计背压 kPa 8.565 9.373 19 设计背压与运行背压差值 kPa 0.310 0.464 根据上述试验结果,有如下结论: 1)凝汽器端差大于设计值,循环水进凝汽器压降大于设计值; 2)凝汽器运行背压比设计值高,误差与循环水温度测点和循泵前池水位有关。 (二)600MW同类型机组改造情况 2.2北仑电厂3号机 浙江浙能北仑发电有限公司#3汽轮机组系日本东芝公司制造的亚临界、双背压、一次中间再热凝汽式汽轮机,其铭牌功率为600MW。机组于2000年7月完成168小时满负荷连续运行考核后,投入商业运行。 针对该机组投产以来一直存在的高压进汽阀组压损偏大、高中压缸效率偏低问题,北仑发电厂于2012年下半年进行了高压阀组以及高、中压缸通流改造。其中由东方汽轮机有限公司负责承担高压主汽门、调门改造,由阿尔斯通公司负责承担高、中压缸通流改造。改造后的汽轮机调节级仍为冲动式,其他高、中压缸压力级已由冲动式改为反动式,高压缸级数由1+7级增加至1+14级,中压缸级数由2×6级增至2×11级。 #3机组改造前性能试验情况: 铭牌出力(TRL)试验期间,四个高压调阀保持全开,机组背压调整至夏季设计背压(7.5kPa)左右,受锅炉侧辅机出力的限制,机组实际的出力为604.3MW。有关计算结果汇总见下表所示。 TRL工况计算结果汇总 名称 单位 TRL工况 试验日期 / 2012/12/26 试验时间 / 15:30-16:30 高调阀位开度 % 100/100/100/100 发电机净输出功率 kW 604349 发电机功率因数 / 0.966 发电机励磁功率 kW 1365 大气压力 MPa 0.1026 主蒸汽压力 MPa 14.10 主蒸汽温度 ℃ 537.46 调节级压力 MPa 11.90 调节级温度 ℃ 510.27 冷再热蒸汽压力 MPa 3.74 冷再热蒸汽温度 ℃ 340.80 热再热蒸汽压力 MPa 3.55 热再热蒸汽温度 ℃ 525.70 中压缸排汽压力 MPa 0.666 中压缸排汽温度 ℃ 293.10 低压凝汽器压力 kPa 7.69 高压凝汽器压力 kPa 7.68 高压缸效率(含阀组压损) % 89.60 高压缸效率(不含阀组压损) % 91.45 中压缸效率(含阀组压损) % 92.00 主凝结水流量 kg/h 1549140 主给水流量(省煤器入口) kg/h 1563404 主蒸汽流量 kg/h 1859871 过热器减温水流量 kg/h 298207 再热器减温水流量 kg/h 0 修正后主蒸汽流量 kg/h 2219254 机组修正后电功率 kW 694445 VWO工况实际测试得到的高压阀组进汽压损为3.07%,与该机组改造前7~8%的进汽压损相比,有了大幅度的降低。 VWO工况实际测试得到的高压缸效率(不含阀组压损)为91.47%,改造前为81.43 %测试得到的中压缸效率(含阀组压损)为92.01%,改造前为88.11 %。 汽轮机组在夏季设计背压7.5kPa下修正后出力可达694.4MW,大于合同保证值660MW。 (三)通流改造厂家情况介绍 3.1上海汽轮机厂 上海电气已经成功进行了一大批的通流整体改造项目,在已经投运的相关电厂取得了良好的改造效果,深受业界的好评。许多机组改造的成功经验及成果可以直接应用。 针对于宁海电厂亚临界600MW 等级、一次中间再热、四缸四排汽凝汽式汽轮机通流部分整体改造项目是在原机组框架的基础上采用先进的通流设计,进行汽轮机换心改造。增加通流级数,提高通流效率,同时对原机组的高温高压部件进行结构优化,解决老机组中存在的安全隐患和对高效运行的不利因素,提高原机组的运行稳定性和可靠性,增加机组出力,大幅降低机组的热耗,提高经济效益的同时尽最大可能达到节能减排的效果。 上海电气针对我厂情况,采用了更为先进的技术理念: (1) 先进的整体通流设计技术。 (2) 采用低压长叶片设计技术。采用了先进的全三元的叶片开发系统,低压缸三元流场设计技术,低压叶片结构强度振动设计技术。 3.2 法国Alstom retrofit concept 阿尔斯通能为所有技术流派的汽轮机提供改造方案,国内已有多台成功改造业绩。 阿尔斯通的技术特点: (1) 采用的叶片都为成熟的设计, 已成功地运用园柱型和圆锥形叶片形状, 在许多汽轮机上相当显著地提高了效率。 (2) 叶片蒸汽密封技术。 (3) 先进的低压缸末级叶片设计技术。 (4) 液压膨胀联轴器螺栓。 (5) 在北仑电厂进行的600MW机组改造,汽轮机效率大幅提升,设计技术先进。 (四)国内600MW机组汽轮机运行指标 通流改造厂商改后经济指标预期 上汽 四维 阿尔斯通 哈汽(保留高、中、低转子) 大唐盘山#3机保证值 大唐盘山#3机 实际值 高压缸效率(%) 89 88.5 89 87 84.25 中压缸效率(%) 93.5 92 92 92.96 92.02 低压缸效率(%) 90.2 89 89 89.7 93.47(异常偏高) THA工况机组热耗(kJ/kWh)   7780~ 7830 7840~ 7880 7820~ 7880 7869.9 (背压4.9kPa) 7879 (真实热耗约为7950) (五)上汽改造的过的电厂机组情况: 电厂名称 机组 原机型 改后 改后 出力 (MW) 高压缸效 中压缸效 低压缸效 额定/夏季背压 kPa.a 改造内容 华能武汉阳逻电厂 #1机 C156 7845.6 320.519 85.4 92.93 91.73 4.9/8.6 高中低压全改 华能武汉阳逻电厂 #2机 C156 7840 321.3 87.55 93.11 91.38 4.9/8.6 高中低压全改 上海外高桥电厂 #3机 F156 7852.9 331.39 86.2 93.4   4.9/10.5 高中低压全改 上海外高桥电厂 #4机 F156 7850.8 332.7 87.2 93.7   4.9/10.5 高中低压全改 石横电厂 #3机 F156 7868.4 324.12 87.6 93.12 89.74 4.9/10 高中低压全改 技术更新改造项目可行性研究报告 三、可行性方案:(从可能设计的方案中,选出2-3个可供选择方案,从技术经济及社会效益上全面论证其先进合理性、实施可行性,对应存在问题提出解决方法。对可选方案进行综合比较,推荐最佳方案。灰场、构筑物其土建工程,应注意水文,地质、地形等资料收集) (一)改造原则 汽轮机改造是在原机组框架的基础上采用先进的通流技术进行汽轮机换心改造,增加通流级数,提高通流效率,同时对原机组的高温高压部件进行结构优化,解决老机组中存在的安全隐患和对高效运行的不利因素,提高原机组的运行稳定性和可靠性,增加机组出力,降低机组的热耗,提高经济效益。 改造基本原则为: (1)在不影响改造后效果前提下,尽可能利用原有设备,减少改造工作量。 (2)汽轮机本体及通流改造时,保持现有热力系统不变,现有的热力参数基本保持不变 (3)汽轮机本体及通流改造时,保持各管道接口位置、汽轮机与发电机连接方式和位置、现有的汽轮机基础等不变。 (4)汽轮机本体及通流改造时,保持高中压外缸、低压外缸不变。 (5)汽轮机各轴承座、高、中压进汽阀门及进汽管道不变。 (二)主机额定630MW容量 根据凝汽器改造后背压的不同,汽轮机改造形成两个子方案: 方案A:TRL背压为9.5kPa; 方案B:TRL背压为9.0kPa; 方案比较如下表所示: 两种方案参数对比表 对比项目 增容前 方案A TRL背压9.5kPa 方案B TRL背压9.0kPa 进气参数(MPa/℃/℃) 16.67/538/538 16.67/538/538 16.67/538/538 TRL发电功率(MW) 600 630 630 VWO发电功率(MW) 673.37 670.25 670.64 VWO锅炉蒸发量(t/h) 2028 2028 2028 额定背压(kPa) 4.9 4.9 4.5 TRL背压(kPa) 11.8 9.5 9.0 锅炉热效率(%) ~93.73 ~93.73 ~93.73 THA汽轮机热耗(kJ/kW·h) 8107 7788.4 7780.7 发电标准煤耗(g/kWh) 298.6 287.9 287.6 注:上表发电煤耗未考虑低温省煤器的节能效益 注:凝汽器进行双背压改造虽然整体投资有所增加(具体见凝汽器改造可研报告或总可研报告),但双倍压具有节能效果好整体系统运行风险低的特点,所以本次通流改造推荐采用凝汽器双倍压方案。 上述两个方案都涉及汽轮机改造、凝汽器改造、辅机及相应系统改造,介绍如下: 主机改造的方案为在保留原型机外缸的基础上,优化高压喷嘴及调节级动叶型线,显著提高机组进汽效率,对高、中和低压缸采用拥有大量成功业绩的先进的通流技术设计,下图分别为高、中、低压部分通流整体改造方案示意图及需要改造部件的清单。 高压改造方案示意图 高压部分通流改造的更换部件清单: 序号 原机组需改造部件 备注 1 高压进汽插管密封环 2 高压内缸 整体高压内缸,配合新型叶片改造,同时保持原设计各进、抽汽口物理位置不变 3 高压隔板套 4 喷嘴组 优化型线 5 蒸汽室 优化型线 6 高压径向汽封 采用镶片式汽封 7 高压缸前汽封 采用新型汽封,如蜂窝(刷式)汽封 8 高压缸后汽封 采用新型汽封,如蜂窝(刷式)汽封 9 高压平衡活塞汽封 推力计算核定尺寸,采用布莱登汽封型式 10 高压转子 采用整锻无中心孔转子 11 高压动叶 先进通流技术设计的弯扭新叶型 12 高压隔板 先进通流技术设计的弯扭新叶型 中压改造方案示意图 中压部分通流改造的更换部件清单: 序号 原机组需改造部件 备注 1 中压内缸 整体中压内缸,配合新型叶片改造,同时保持原设计各进、抽汽口物理位置不变 2 中压#1隔板套(调阀端) 3 中压#1隔板套(电机端) 4 中压#2隔板套(调阀端) 5 中压#2隔板套(电机端) 6 中压进汽连接管密封环 7 中压进汽导流环 8 中压缸前汽封(调阀端) 采用新型汽封,如蜂窝(刷式)汽封 9 中压缸后汽封(电机端) 采用新型汽封,如蜂窝(刷式)汽封 10 中压#1隔板套径向及隔板汽封 采用镶片式汽封 11 中压#2隔板套径向及隔板汽封 采用镶片式汽封 12 中压转子 13 中压隔板 先进通流技术设计的弯扭新叶型 14 中压动叶 先进通流技术设计的弯扭新叶型 低压改造方案示意图 低压部分通流改造的更换部件清单: 序号 原机组需改造部件 备注 1 低压#1内缸 新型斜撑结构 2 低压#2内缸 新型斜撑结构 3 低压静叶持环(电机端) 4 低压静叶持环(调阀端) 5 低压内外缸对中装置 6 低压缸进汽导流环 7 低压缸排汽导流环 8 低压缸端部外汽封(电机端) 采用新型汽封,如蜂窝(刷式)汽封 9 低压缸端部外汽封(调阀端) 采用新型汽封,如蜂窝(刷式)汽封 10 低压静叶持环径向汽封(电机端) 11 低压静叶持环径向汽封(调阀端) 12 低压#1内缸径向汽封 13 低压#2内缸径向汽封 14 联轴器护罩(电机端) 15 低压缸隔热罩 16 联轴器罩壳(调阀端) 17 低压转子 18 中间轴 19 低压隔板 先进通流技术设计的弯扭新叶型 20 低压动叶 先进通流技术叶型替换原叶型 根据电厂实际的锅炉蒸发量,机组改造后的热耗及功率详见热平衡图。 本阶段汽轮机改造按背压9.0KPa方案进行经济分析,按9.5kPa工况进行系统校核。 (三)、主要辅机适应性分析 3.1.主蒸汽、再热蒸汽和旁路系统适应性校核 由于锅炉蒸发量不变,1)主蒸汽系统;2)高低压旁路系统;3)再热系统的阻力压降偏大,对机组的热耗和经济性有一定的影响,但不影响机组安全运行(此问题属于机组原设计遗留问题)。上述系统经校核后均满足要求。 3.2给水系统适应性校核 1)给水管道:给水系统的流量未增加,因此给水管道满足规范要求。 2)给水泵:经校核,原给水泵的流量和扬程满足方案要求。 3)给水泵汽轮机:原汽轮机的出力满足方案要求。 4)除氧器:原除氧器的除氧能力满足方案要求。 5)高低压加热器:加热器制造厂家的核算结果为: 加热器编号 管程压降 管侧流速 壳侧流速 干壁温度 实际换热面积 所需换热面积 给水出口温度偏差℃ HP1 √ 8.16 √ 1.12 2063 2047.1 0 HP2 √ 8.13 2% 0.31 2231 2243.9 HP3 √ 8.16 2% 1.79 1745 1688 LP5 √ √ √ / 1112 1109.5 0 LP6 √ √ √ / 985 1131.1 LP7 √ √ √ / 735 644.6 LP8 √ √ √ / 872 930 根据核算结果可以看到,2号高压加热器的换热面积略小于所需换热面积,且由于给水温度比原来提高,因此抽气量减小,造成加热器的蒸汽过热段干壁温度低,接近饱和温度,造成湿蒸汽冲刷管束,影响设备安全。因此根据制造厂的建议更换2号高加。 低压加热器疏水端差基本满足,6号和8号低压加热器的实际换热面积偏小,但是低压加热器对最终给水出口温度影响较小,制造厂家建议可暂不更换。 3.3凝结水系统适应性校核 凝结水管道系统和原凝结水泵满足要求。 3.4高低加疏水系统适应性校核 根据增容后热平衡VWO热平衡数据,对于高低加正常疏水管道进行核算,介质流速处于推荐流速范围之内。因此高低加疏水系统满足增容后运行要求。 3.5抽汽系统适应性校核 汽轮机抽汽系统:根据增容后热平衡VWO工况热力参数,对各级抽汽内介质流速进行核算。核算结果显示抽汽管道内介质流速均处于推荐流速范围之内。 3.6凝汽器抽真空系统适应性校核 由于改造后凝汽器换热面积增大,由原来的34000m2增加值40500m2,经过真空泵制造厂家的核算,原真空泵仍能满足增容后的要求。 技术更新改造项目可行性研究报告 四、工程规模和主要内容:(项目的构成和范围(子项目或分项目),站(厂)址选择,地理位置,线路路径及接线方案,改进后系统的布置,设备性能及有关参数,必要的图纸、生产准备及培训情况等) 本项目改造具体工程量如下: (1)高中低压转子、隔板、内缸、#2、#3轴瓦改造、调速汽门振动治理。 (2)更换2号高加。 (3)其它(整套工程的设计、设备制造(含现场制作)、设备及材料供货、运输、安装工程、指导监督、技术服务、人员培训、调试、试验及整套系统的性能保证和售后服务等)。 (4)开工前,对相关人员汽轮机升级改造项目进行知识培训。工作结束后,汽轮机升级改造后及时进行图纸、系统等的变更。 五、工程实施进度计划: 1、工程外部条件(包括工程项目有关征地、拆迁、赔偿等)落实的时间安排 无 2、项目招标时间安排: 2015年1月份完成项目设计单位招投标工作,并同步编制设备招标书; 2015年3-4月份项目初设及审查,主要辅机招投标工作结束并签订合同,设备开始生产。 2015年5-6月完成项目施工单位招投标工作开始编制施工组织总设计。 3、项目实施计划安排 (1)工程勘测、设计时间:2014年2月; (2)设备制造(订货)时间:2014年9月-10月进行招标; (3)安装、调试时间:2015年9月1日-12月28日; (4)试运行、培训时间:机组改造后启动前三天进行试运行,改造前安排培训; (5)竣工验收及
展开阅读全文

开通  VIP会员、SVIP会员  优惠大
下载10份以上建议开通VIP会员
下载20份以上建议开通SVIP会员


开通VIP      成为共赢上传

当前位置:首页 > 研究报告 > 其他

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服