资源描述
文献编号:QP-XZ-03-002
员工年度工作总结表
姓 名
刘文东
工 号
019588
部 门
工程部
入厂日期
-12-9
职 务
IE工程师
填表日期
-12-26
内容:
不知不觉,一年时间已通过去了,在工作中经历了酸甜苦辣,结识了良师益友,获得了诸多经验教训,感谢领导给了我成长空间、勇气和信心。在过去一年时间里,通过自身不懈努力,在工作中获得了一定成就,但是同步也存在着诸多局限性之处。回顾过去一年,现将工作总结如下:
一、原则化制定:
长期以来我司文献原则化执行不是较好。产线不按SOP作业,生产排拉自我随意性。甚至咱们SOP中也存在着诸多局限性之处。如文献描述过于文字化,无相应图片指引。SOP版本过旧,始终无更新,无法起到指引生产操作。且产能配备表陈旧,没有根据生产实际更新,无法查看到生产实际生产状况。在实际巡拉中我发现了不少文献错误之处。如下为几处典型案例:
1. 机型FTA6500NL(订单号J1400763)。改机型为-S机型,无法带动自动化测试。对的操作应为手动操作。SOP写明的确我司惯用银视自动化测试。且测试方式为T2机型测试。SOP与实际有明显错误;
2. Scart Stick系列机型。实际产能仅为300PCS/H。产能配备表写为450PCS/H;
3. -T机型8、9系列,自动化测试为7人,流程中只有5人。无法满足生产实际需求;
4. SOP中文献中文字描述简朴,无注意事项,无图片阐明。如下为机型FTA6500测试工位SOP
图片一
文献版本过低,为编制发布
改工序无需带手套作业,SOP中规定带手套
工装缺少同轴
文字过多,且存在错别字
图文不符
生产注意事项不全面
图片二
无图片指引
5. 生产人员不按SOP操作。生产排拉随意性。如DT-3050HD机型,,流程中装锁主板工位。第一次生产工序为1人装主板,1人锁主板。第二次生产更改为装锁主板2人操作。第三次生产排拉时又变成1人装主板,1人锁,重复中,没有严谨按照原则操作。DVB-T2 PRO-HD机型包装段贴贴纸位置为1工序粘贴贴2张贴纸。原则人力为10人。但生产为1人粘贴1张贴纸,实际包装人员16人。如下为生产未按原则化操作,包装人员超过流程编制6人,导致生产平衡率差,人员处在等待状态:
综上,需规划原则化文献且需严格规定生产原则化生产。
6. 文献及产能原则化与记录改进实行环节:
阶段
实行方式
工时测试及汇总
成果
第1阶段
工时测量
工序平衡性分析
记录实际产能
第2阶段
流程改进
动作分析
更改作业手法
第3阶段
改进后工时测定
流程改进
制定新流程
第4阶段
现场排拉,指引生产按照新流程及作业方式操作
产能记录
汇总 ,优化
第5阶段
修改SOP及更新产能配备表
原则化,执行
第6阶段
核查及矫正
矫正生产严格按照SOP作业
原则化操作
通过以上阶段实行,以更新最新工程文献发放生产。文献规范化。严格监督员工按照SOP作业,并检查SOP中质量。通过一段时间优化跟进,以重新更新新工程文献,重新制作与发放。将版本过低或者有明显错误工程文献回收。同生产有关人员重新探讨有关流程问题。从而使SOP及有关工程文献符合生产需求,并达到指引员工生产操作作业,进而达到生产原则化目的。如下为更新后SOP图片:
文字简要,通俗,易懂
增长防静电标示
看图说话
同步,考虑生产过程中产品因构造变化,软件变更,客户规定及其她等因素变更,需重新更新有关文献。特制定了工艺流程图:
工艺变更流程图
确认异常内容
异常分析
确认异常
工艺变更申请
更改工艺文献
文献审核
更改工艺文献
文献受控
回收旧文献
发放新文献
文献登记
生产使用
NG
OK
NG
通过与生产、品质共同执行,SOP问题已完毕。可以符合生产实际需求,且产能配备表根据实际生产变化不断更新。使之达能显示生产实际需求。在新机初次大货时与生产、品质共同讨论,制定合理流程。当前,生产以严格按照SOP作业,无无SOP及SOP明显错误现象。
根据产品构造,并依照样机制作新机型SOP,及依照产品变更等方面因素更新有关文献。
如下为本年度制作及更新文献记录汇总:
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
汇总
新制作
15
8
15
8
8
11
11
21
12
12
12
20
153
更新文献
0
1
3
4
3
1
4
5
5
1
7
5
39
完毕率
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
其她原则化设定:
1.电动起子扭力原则设定:
根据生产实际通过验证,规范化电动起子扭力范畴如下
锁主板扭力值:5±0.5kgf/c㎡ ; 塑胶外壳扭力:3±0.5kgf/c㎡ ; 五金金属外壳扭力值:5±0.5kgf/㎡
特殊螺丝扭力值原则设定如下:
PA2*6螺丝:电批力距控制在1.8+/-0.3kgf/c㎡; PA1.4*8螺丝:电批力距控制在1.8+/-0.3kgf/c㎡;
2.总装焊接烙铁温度范畴原则值:
烙铁温度由之前320℃-390℃修改为380±10℃;(无铅锡丝焊接烙铁温度)
3.设定SMT产能核算公式:(板卡点数)
SMT产能记录与实际不符合,产能配备表无法显示实际SMT产能;
公式:CHIP点数/16666=单机工时
备注:机器工作能力50000点/小时 一条拉3人即每人1小时50000/3=16666个点
如下为SMT实际生产产能与记录对比:
生产日期
板卡名称
实际产能(PCS/H)
记录产能(PCS/H)
差别
3月3号
DGQ300 F解码板(MC6396-01#)
235
216
19
Oriel 790解码板(MC6454-01#)
163
154
9
PCH2862 解码板正面(MC6310-01#)
100
102
2
3月4号
9301解码板(MC6404-01#)
137
158
21
RT0407HD解码板(MC6387-01#)
164
152
12
3月5号
T303SD解码板(MC6352)
152
149
3
RT0140U解码板(MC6395-01#)
93
98
5
以CHIP点数/16666=SMT工时 作为SMT工时导入计算办法可以发现:产线实际生产产能与IE制定产能原则相比产能先后相差不超过20PCS,当机器每小时点数超过50000时实际产能比IE产能高,反之机器每小时点数低于50000时 实际产能比IE产能低,这是完全合理。
二、改进方案
本年度乐视2次生产改进。通过2次改进在人员减少状况下产能由150PCS/H,提高到当前250PCS/H。
乐视产品第1次改进:
产能由150PCS/H提高到200PCS/H,单机工时由0.186H减低到0.135H,生产效率提高13.77%。
装配拉流程调节,改进先后流程对例如下:
改进前
改进后
序列
工位
人员
序列
工位
人员
1
取上盖,外观检查
1
1
取上盖,外观检查
1
2
装锁前控板
1
2
装wifi天线,插前控板排线
1
3
装wifi天线,插前控板排线
1
3
装锁前控板
1
4
插wifi天线到主板,装主板
1
4
插wifi天线到主板,装主板
1
5
锁主板螺丝
1
5
锁主板螺丝
1
6
扣下盖
1
6
扣下盖,外观检查,装机
1
7
外观检查,取机,装机
1
7
1
人员和产量对比--装配段
人员:由本来7人精简为当前6人
产量:由本来180PCS/H增长到220PCS/H
单机工时:由本来0.038H减少为0.027H 效率:提高14.07%
测试段改进:
wifi测试工站改进前操作环节:整机连接服务器后按遥控器返回键进入菜 单键,选取“wifi测试”检查wifi信号强度不低于50.整机自动进入乐视网页检查码流播放与否顺畅。消耗工时27.12″
wifi测试工站改进后操作环节:机进入菜单选项,选取“网络”,打开wifi。检查“dlink”信号强度与否为满格。消耗工时16.25″
USB+高清工位和光纤,AV和USB1工位:
改进前操作环节:开机后进入乐视菜单界面,取遥控器选取“媒体中心-外接存储1”选取视频文献。耗费工时26.53″
改进后操作环节:设定产测软件,开机后直接进入菜单界面“视频”菜单,选取视频文献。耗费工时16.42″
人员和产量对比—测试段:
1.通过调节,生产平衡率明显提高。流水线无堆积,流水线生产顺畅。同步由于操作环节简化,员工作业轻松,提高生产效率;
2.人员:由7人操作减少为6人操作,节约1人力成本;
3.生产产能由本来150PCS/H,提高到200PCS/H;
4.单机工时由0.04H减少到0.03H,效率提高13.33%
1.包装段改进设计方案:增长附件加工为。将装遥控器,电池,HDMI线和适配器工序移到线外皮带拉作业;
2.改进包装构造,使之优化包装操作手法。即将遥控器和电池放置在同一面。减少了动作时间,优化产能;
流程对比(包装段)
改进前
改进后
序列
工位
人员
序列
工位
人员
1
外观检查
1
1
拆彩盒,取彩盒附件
1
2
拆包装,取包装附件
1
2
拆附件彩盒
1
3
装电池,遥控器
1
3
装遥控器,电池
1
4
装HDMI线,适配器
1
4
装HDMI线,适配器
1
5
贴MAC贴纸/装迅速指南/内卡纸
1
5
贴MAC贴纸/装迅速指南/内卡纸
1
6
整机入彩盒,套包装上盖
1
6
整机入彩盒,套包装上盖
1
7
套腰封/贴MAC贴纸/称重
1
7
套腰封/贴MAC贴纸/称重
1
将红色字体工序改为线外加工,线外操作,在生产前提前将附件包装好。
附件段加工产能:400CS/H
人员和产量对比—包装段:
与客户沟通改进包装方式后,装遥控器,电池由2人减少为1人;
产能:由150PCS/H,提高为200PCS/H; :由0.046H增长到0.02H;效率:提高23%;
备注:附件加工同步供应2条拉,即人员由8人精简为4人。
改进汇总
改进前
改进后
总装人数
30
27
总装产能
150pcs/H
200pcs/H
单机工时
0.2H
0.135H
提高效率
13.77%
每台节约时间
0.065H
每台节约成本
0.714元/PCS
节约成本
(每年约65万订单)
464100元/年
乐视产品New C1S第2次改进:
产品改进前
1.装配工段拉平衡率过低;
2.测试工作岗位重复动作,无效动作过多;
3.生产平衡率过低,产线有过多MIP,影响生产产能;
4. 产能:200PCS/H 单机工时:0.15H;
产品改进后:
1.生产平衡率提高,产线无堆积状态;
2.简化作业方式 ,优化流程,减少生产人员劳力;
3. 产能:250PCS/H 单机工时:0.12H
4.生产效率提高:20%
流程及工时对比(装配段)
改进前
改进后
序列
工位
人员
工时(秒)
序列
工位
人员
工时(秒)
1
取上盖,外观检查
1
9.87
1
取上盖,外观检查
1
9.87
2
装锁前控板
1
10.01
2
装wifi天线,插前控板排线
1
8.45
3
装wifi天线,插前控板排线
1
15.86
3
装锁前控板
1
9.35
4
插wifi天线到主板,装锁主板
2
33.24
4
插wifi天线到主板,装主板
1
10.15
5
扣下盖,外观检查,装机
1
12.67
5
锁主板螺丝
1
10.42
6
1
12.67
6
扣下盖,外观检查,装机
1
9.35
拉平衡对比--装配段:
改进前:
• 拉平衡率=[(9.87+10.01+15.86+16.62+16.62+12.67)/(16.62×6)]×100%=81.88%
改进后:
• 拉平衡率=(9.87+8.45+9.35+10.15+10.42+9.35)/(10.42×6) ]×100%=92.11%
产量和效率对比--装配段
产能:在人员不变状况下产能由220PCS/H,升到300PCS/H
单机工时:由0.027减少为0.02 效率提高:26.67%
设计方案(测试段)
1.人机结合法,生产工位增长电源插座。作业时整机测试时生产人员将下1PCS整机连接电源线。减少开机等待时间和测试时间
2.烧录和复位工序等待时间过长。人员长期处在等待状态。针对此现象将该工位分解为2工序操作,即烧录工序和恢复出厂设立工序。优化生产平衡率。
产测软件改进
改进前:
测试进入菜单界面工作环节:
按遥控器“上下左右+OK”按键—进入系统界面—按遥控器“菜单”按键—选取菜单界面
改进后:
测试进入菜单界面工作环节:
整机通电开机后直接按遥控器“设立”按键即可进入菜单界面
测试段改进先后工时对比:
改进前
改进后
序列
工位
人员
工时(秒)
序列
工位
人员
工时(秒)
1
USB1,高清测试
1
13.01
1
USB1,高清测试
1
13.01
2
光纤,AV,USB2测试
1
12.45
2
光纤,AV,USB2测试
1
12.45
3
wifi测试
1
16.27
3
wifi测试
1
11.59
4
蓝牙,SD卡测试
1
15.48
4
蓝牙,SD卡测试
1
12.76
5
打印底板贴纸,贴底板贴纸
1
16.44
5
打印底板贴纸,贴底板贴纸
1
13.84
6
烧录,打印流水号贴纸
1
15.84
6
烧录,打印流水号贴纸
1
12.68
7
检查软件版本,复位
1
16.66
7
检查软件版本,复位
1
11.85
8
复位检查
1
16.85
8
复位检查
1
12.76
改进先后对比—测试段
改进前:
产能:200PCS/H 单机工时:0.04
改进后:
产能:250PCS/H 单机工时:0.032 效率提高:20%
设计方案—热缩段
流程对例如下
改进前:取彩盒,装热缩膜(1人)热缩热缩膜(2人)热缩膜外观检查(1人)核对流水号(1人)—装箱,摆板(1)
改进后:取彩盒,投彩盒(1人)—核对流水号(1人)—装箱,摆板(1人)
导入热缩设备热缩,热缩工位人员由6人 减少为3人,产能由250PCS/H提高到550PCS/H.热缩膜工段由原先满足1条拉生产提高为满足2条拉生产。
改进汇总
改进前
改进后
总装产能
200pcs/H
250pcs/H
单机工时
0.15H
0.12H
提高效率
20%
每台节约时间
0.03H
每台节约成本
0.45元/PCS
节约成本
(每年约65万订单)
292500元/年
如下为其她机型改进先后效果对比:
序号
机型
改进前
改进后
产 能
人 数
HPPH
产 能
人 数
UPPH
提高幅度
1
Opticum AX Lion
450
35
12.86
500
33
15.15
15.12%
2
PCH-280B
130
38
3.42
220
40
5.50
37.80%
3
DVB-93
400
37
10.81
480
37
12.97
16.67%
4
DVB-90
400
38
10.53
480
40
12.00
12.28%
5
SD-01
130
26
5.00
180
26
6.92
27.78%
6
E2113
450
30
15.00
500
30
16.67
10.00%
7
DCT-280HD
130
23
5.65
220
23
9.57
40.91%
8
RCG-Miniline-C
180
30
6.00
220
30
7.33
18.18%
9
SRT8106
220
42
5.24
220
38
5.79
9.52%
10
RT5130HR
430
34
12.65
500
34
14.71
14.00%
11
LYHC-HC1207
130
38
3.42
200
35
5.71
40.13%
通过一年来共同努力,生产平衡率明显提高。当前平衡率总体保持在87.52%,比去年84.27%提高了3.71%。其中8、9系列机型平衡率稳定在90.45%范畴内。产能和效率有明显提高。
三、 工作中遇到问题
1. 由于我司产品机型较多,开展工作时对某些机型产能和流程设计上不大合理,影响生产实际操作。当前状况是,在新机初次导入时当前跟进,根据产品构造状态及测试软件产能重新核算产能及流程。汇总后修改SOP后再次重新发放
2. 信息不顺畅。在机型大货时,我根据试产时机型状态制作SOP,但实际中大货机型构造、软件变更与试产中变化很大,因而制作SOP及产能与实际不相应
3. EV直接大货,且在大货前无样机提供,导致大货生产时工程部才干知晓整机状态,无法提前对该机型预估
4. 机型过多,同步相应SOP也诸多。在生产过程中因研发更改、客户规定和软件方面因素。文献未能及时更新
以上,会在此后工作中加强各部门沟通,并在生产前验证机型及有关文献,争取克服,努力改进!
四、展望及来年筹划
将来一年时间,结合工作实际及运用,继续完毕精益生产、现场IE管理、文献原则化和试产持续跟进中。将在实际生产过程中导入六西格玛等生产方面理念,产品持续改进中。
1. 发扬在工作中遇到问题时问题观,再错误中学习、改进及防止错误思维;
2. 学习整机异常分析,多学多问,艺多不压身;
3. 在原则化中持续更进,制程文献化、流程顺畅化、员工操作简朴化和效率不断改进;
展开阅读全文