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IE综合项目工程师年度工作总结表.doc

上传人:a199****6536 文档编号:2657469 上传时间:2024-06-03 格式:DOC 页数:10 大小:785.04KB 下载积分:8 金币
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文献编号:QP-XZ-03-002 员工年度工作总结表 姓 名 刘文东 工 号 019588 部 门 工程部 入厂日期 -12-9 职 务 IE工程师 填表日期 -12-26 内容: 不知不觉,一年时间已通过去了,在工作中经历了酸甜苦辣,结识了良师益友,获得了诸多经验教训,感谢领导给了我成长空间、勇气和信心。在过去一年时间里,通过自身不懈努力,在工作中获得了一定成就,但是同步也存在着诸多局限性之处。回顾过去一年,现将工作总结如下: 一、原则化制定: 长期以来我司文献原则化执行不是较好。产线不按SOP作业,生产排拉自我随意性。甚至咱们SOP中也存在着诸多局限性之处。如文献描述过于文字化,无相应图片指引。SOP版本过旧,始终无更新,无法起到指引生产操作。且产能配备表陈旧,没有根据生产实际更新,无法查看到生产实际生产状况。在实际巡拉中我发现了不少文献错误之处。如下为几处典型案例: 1. 机型FTA6500NL(订单号J1400763)。改机型为-S机型,无法带动自动化测试。对的操作应为手动操作。SOP写明的确我司惯用银视自动化测试。且测试方式为T2机型测试。SOP与实际有明显错误; 2. Scart Stick系列机型。实际产能仅为300PCS/H。产能配备表写为450PCS/H; 3. -T机型8、9系列,自动化测试为7人,流程中只有5人。无法满足生产实际需求; 4. SOP中文献中文字描述简朴,无注意事项,无图片阐明。如下为机型FTA6500测试工位SOP 图片一 文献版本过低,为编制发布 改工序无需带手套作业,SOP中规定带手套 工装缺少同轴 文字过多,且存在错别字 图文不符 生产注意事项不全面 图片二 无图片指引 5. 生产人员不按SOP操作。生产排拉随意性。如DT-3050HD机型,,流程中装锁主板工位。第一次生产工序为1人装主板,1人锁主板。第二次生产更改为装锁主板2人操作。第三次生产排拉时又变成1人装主板,1人锁,重复中,没有严谨按照原则操作。DVB-T2 PRO-HD机型包装段贴贴纸位置为1工序粘贴贴2张贴纸。原则人力为10人。但生产为1人粘贴1张贴纸,实际包装人员16人。如下为生产未按原则化操作,包装人员超过流程编制6人,导致生产平衡率差,人员处在等待状态: 综上,需规划原则化文献且需严格规定生产原则化生产。 6. 文献及产能原则化与记录改进实行环节: 阶段 实行方式 工时测试及汇总 成果 第1阶段 工时测量 工序平衡性分析 记录实际产能 第2阶段 流程改进 动作分析 更改作业手法 第3阶段 改进后工时测定 流程改进 制定新流程 第4阶段 现场排拉,指引生产按照新流程及作业方式操作 产能记录 汇总 ,优化 第5阶段 修改SOP及更新产能配备表 原则化,执行 第6阶段 核查及矫正 矫正生产严格按照SOP作业 原则化操作 通过以上阶段实行,以更新最新工程文献发放生产。文献规范化。严格监督员工按照SOP作业,并检查SOP中质量。通过一段时间优化跟进,以重新更新新工程文献,重新制作与发放。将版本过低或者有明显错误工程文献回收。同生产有关人员重新探讨有关流程问题。从而使SOP及有关工程文献符合生产需求,并达到指引员工生产操作作业,进而达到生产原则化目的。如下为更新后SOP图片: 文字简要,通俗,易懂 增长防静电标示 看图说话 同步,考虑生产过程中产品因构造变化,软件变更,客户规定及其她等因素变更,需重新更新有关文献。特制定了工艺流程图: 工艺变更流程图 确认异常内容 异常分析 确认异常 工艺变更申请 更改工艺文献 文献审核 更改工艺文献 文献受控 回收旧文献 发放新文献 文献登记 生产使用 NG OK NG 通过与生产、品质共同执行,SOP问题已完毕。可以符合生产实际需求,且产能配备表根据实际生产变化不断更新。使之达能显示生产实际需求。在新机初次大货时与生产、品质共同讨论,制定合理流程。当前,生产以严格按照SOP作业,无无SOP及SOP明显错误现象。 根据产品构造,并依照样机制作新机型SOP,及依照产品变更等方面因素更新有关文献。 如下为本年度制作及更新文献记录汇总: 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 新制作 15 8 15 8 8 11 11 21 12 12 12 20 153 更新文献 0 1 3 4 3 1 4 5 5 1 7 5 39 完毕率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 其她原则化设定: 1.电动起子扭力原则设定: 根据生产实际通过验证,规范化电动起子扭力范畴如下 锁主板扭力值:5±0.5kgf/c㎡ ; 塑胶外壳扭力:3±0.5kgf/c㎡ ; 五金金属外壳扭力值:5±0.5kgf/㎡ 特殊螺丝扭力值原则设定如下: PA2*6螺丝:电批力距控制在1.8+/-0.3kgf/c㎡; PA1.4*8螺丝:电批力距控制在1.8+/-0.3kgf/c㎡; 2.总装焊接烙铁温度范畴原则值: 烙铁温度由之前320℃-390℃修改为380±10℃;(无铅锡丝焊接烙铁温度) 3.设定SMT产能核算公式:(板卡点数) SMT产能记录与实际不符合,产能配备表无法显示实际SMT产能; 公式:CHIP点数/16666=单机工时 备注:机器工作能力50000点/小时 一条拉3人即每人1小时50000/3=16666个点 如下为SMT实际生产产能与记录对比: 生产日期 板卡名称 实际产能(PCS/H) 记录产能(PCS/H) 差别 3月3号 DGQ300 F解码板(MC6396-01#) 235 216 19 Oriel 790解码板(MC6454-01#) 163 154 9 PCH2862 解码板正面(MC6310-01#) 100 102 2 3月4号 9301解码板(MC6404-01#) 137 158 21 RT0407HD解码板(MC6387-01#) 164 152 12 3月5号 T303SD解码板(MC6352) 152 149 3 RT0140U解码板(MC6395-01#) 93 98 5 以CHIP点数/16666=SMT工时 作为SMT工时导入计算办法可以发现:产线实际生产产能与IE制定产能原则相比产能先后相差不超过20PCS,当机器每小时点数超过50000时实际产能比IE产能高,反之机器每小时点数低于50000时 实际产能比IE产能低,这是完全合理。 二、改进方案 本年度乐视2次生产改进。通过2次改进在人员减少状况下产能由150PCS/H,提高到当前250PCS/H。 乐视产品第1次改进: 产能由150PCS/H提高到200PCS/H,单机工时由0.186H减低到0.135H,生产效率提高13.77%。 装配拉流程调节,改进先后流程对例如下: 改进前 改进后 序列 工位 人员 序列 工位 人员 1 取上盖,外观检查 1 1 取上盖,外观检查 1 2 装锁前控板 1 2 装wifi天线,插前控板排线 1 3 装wifi天线,插前控板排线 1 3 装锁前控板 1 4 插wifi天线到主板,装主板 1 4 插wifi天线到主板,装主板 1 5 锁主板螺丝 1 5 锁主板螺丝 1 6 扣下盖 1 6 扣下盖,外观检查,装机 1 7 外观检查,取机,装机 1 7 1 人员和产量对比--装配段 人员:由本来7人精简为当前6人 产量:由本来180PCS/H增长到220PCS/H 单机工时:由本来0.038H减少为0.027H 效率:提高14.07% 测试段改进: wifi测试工站改进前操作环节:整机连接服务器后按遥控器返回键进入菜 单键,选取“wifi测试”检查wifi信号强度不低于50.整机自动进入乐视网页检查码流播放与否顺畅。消耗工时27.12″ wifi测试工站改进后操作环节:机进入菜单选项,选取“网络”,打开wifi。检查“dlink”信号强度与否为满格。消耗工时16.25″ USB+高清工位和光纤,AV和USB1工位: 改进前操作环节:开机后进入乐视菜单界面,取遥控器选取“媒体中心-外接存储1”选取视频文献。耗费工时26.53″ 改进后操作环节:设定产测软件,开机后直接进入菜单界面“视频”菜单,选取视频文献。耗费工时16.42″ 人员和产量对比—测试段: 1.通过调节,生产平衡率明显提高。流水线无堆积,流水线生产顺畅。同步由于操作环节简化,员工作业轻松,提高生产效率; 2.人员:由7人操作减少为6人操作,节约1人力成本; 3.生产产能由本来150PCS/H,提高到200PCS/H; 4.单机工时由0.04H减少到0.03H,效率提高13.33% 1.包装段改进设计方案:增长附件加工为。将装遥控器,电池,HDMI线和适配器工序移到线外皮带拉作业; 2.改进包装构造,使之优化包装操作手法。即将遥控器和电池放置在同一面。减少了动作时间,优化产能; 流程对比(包装段) 改进前 改进后 序列 工位 人员 序列 工位 人员 1 外观检查 1 1 拆彩盒,取彩盒附件 1 2 拆包装,取包装附件 1 2 拆附件彩盒 1 3 装电池,遥控器 1 3 装遥控器,电池 1 4 装HDMI线,适配器 1 4 装HDMI线,适配器 1 5 贴MAC贴纸/装迅速指南/内卡纸 1 5 贴MAC贴纸/装迅速指南/内卡纸 1 6 整机入彩盒,套包装上盖 1 6 整机入彩盒,套包装上盖 1 7 套腰封/贴MAC贴纸/称重 1 7 套腰封/贴MAC贴纸/称重 1 将红色字体工序改为线外加工,线外操作,在生产前提前将附件包装好。 附件段加工产能:400CS/H 人员和产量对比—包装段: 与客户沟通改进包装方式后,装遥控器,电池由2人减少为1人; 产能:由150PCS/H,提高为200PCS/H; :由0.046H增长到0.02H;效率:提高23%; 备注:附件加工同步供应2条拉,即人员由8人精简为4人。 改进汇总   改进前 改进后 总装人数 30 27 总装产能 150pcs/H 200pcs/H 单机工时 0.2H 0.135H 提高效率 13.77% 每台节约时间 0.065H 每台节约成本 0.714元/PCS 节约成本 (每年约65万订单) 464100元/年 乐视产品New C1S第2次改进: 产品改进前 1.装配工段拉平衡率过低; 2.测试工作岗位重复动作,无效动作过多; 3.生产平衡率过低,产线有过多MIP,影响生产产能; 4. 产能:200PCS/H 单机工时:0.15H; 产品改进后: 1.生产平衡率提高,产线无堆积状态; 2.简化作业方式 ,优化流程,减少生产人员劳力; 3. 产能:250PCS/H 单机工时:0.12H 4.生产效率提高:20% 流程及工时对比(装配段) 改进前 改进后 序列 工位 人员 工时(秒) 序列 工位 人员 工时(秒) 1 取上盖,外观检查 1 9.87 1 取上盖,外观检查 1 9.87 2 装锁前控板 1 10.01 2 装wifi天线,插前控板排线 1 8.45 3 装wifi天线,插前控板排线 1 15.86 3 装锁前控板 1 9.35 4 插wifi天线到主板,装锁主板 2 33.24 4 插wifi天线到主板,装主板 1 10.15 5 扣下盖,外观检查,装机 1 12.67 5 锁主板螺丝 1 10.42 6 1 12.67 6 扣下盖,外观检查,装机 1 9.35 拉平衡对比--装配段: 改进前: • 拉平衡率=[(9.87+10.01+15.86+16.62+16.62+12.67)/(16.62×6)]×100%=81.88% 改进后: • 拉平衡率=(9.87+8.45+9.35+10.15+10.42+9.35)/(10.42×6) ]×100%=92.11% 产量和效率对比--装配段 产能:在人员不变状况下产能由220PCS/H,升到300PCS/H 单机工时:由0.027减少为0.02 效率提高:26.67% 设计方案(测试段) 1.人机结合法,生产工位增长电源插座。作业时整机测试时生产人员将下1PCS整机连接电源线。减少开机等待时间和测试时间 2.烧录和复位工序等待时间过长。人员长期处在等待状态。针对此现象将该工位分解为2工序操作,即烧录工序和恢复出厂设立工序。优化生产平衡率。 产测软件改进 改进前: 测试进入菜单界面工作环节: 按遥控器“上下左右+OK”按键—进入系统界面—按遥控器“菜单”按键—选取菜单界面 改进后: 测试进入菜单界面工作环节: 整机通电开机后直接按遥控器“设立”按键即可进入菜单界面 测试段改进先后工时对比: 改进前 改进后 序列 工位 人员 工时(秒) 序列 工位 人员 工时(秒) 1 USB1,高清测试 1 13.01 1 USB1,高清测试 1 13.01 2 光纤,AV,USB2测试 1 12.45 2 光纤,AV,USB2测试 1 12.45 3 wifi测试 1 16.27 3 wifi测试 1 11.59 4 蓝牙,SD卡测试 1 15.48 4 蓝牙,SD卡测试 1 12.76 5 打印底板贴纸,贴底板贴纸 1 16.44 5 打印底板贴纸,贴底板贴纸 1 13.84 6 烧录,打印流水号贴纸 1 15.84 6 烧录,打印流水号贴纸 1 12.68 7 检查软件版本,复位 1 16.66 7 检查软件版本,复位 1 11.85 8 复位检查 1 16.85 8 复位检查 1 12.76 改进先后对比—测试段 改进前: 产能:200PCS/H 单机工时:0.04 改进后: 产能:250PCS/H 单机工时:0.032 效率提高:20% 设计方案—热缩段 流程对例如下 改进前:取彩盒,装热缩膜(1人)热缩热缩膜(2人)热缩膜外观检查(1人)核对流水号(1人)—装箱,摆板(1) 改进后:取彩盒,投彩盒(1人)—核对流水号(1人)—装箱,摆板(1人) 导入热缩设备热缩,热缩工位人员由6人 减少为3人,产能由250PCS/H提高到550PCS/H.热缩膜工段由原先满足1条拉生产提高为满足2条拉生产。 改进汇总   改进前 改进后 总装产能 200pcs/H 250pcs/H 单机工时 0.15H 0.12H 提高效率 20% 每台节约时间 0.03H 每台节约成本 0.45元/PCS 节约成本 (每年约65万订单) 292500元/年 如下为其她机型改进先后效果对比: 序号 机型 改进前 改进后 产 能 人 数 HPPH 产 能 人 数 UPPH 提高幅度 1 Opticum AX Lion 450 35 12.86 500 33 15.15 15.12% 2 PCH-280B 130 38 3.42 220 40 5.50 37.80% 3 DVB-93 400 37 10.81 480 37 12.97 16.67% 4 DVB-90 400 38 10.53 480 40 12.00 12.28% 5 SD-01 130 26 5.00 180 26 6.92 27.78% 6 E2113 450 30 15.00 500 30 16.67 10.00% 7 DCT-280HD 130 23 5.65 220 23 9.57 40.91% 8 RCG-Miniline-C 180 30 6.00 220 30 7.33 18.18% 9 SRT8106 220 42 5.24 220 38 5.79 9.52% 10 RT5130HR 430 34 12.65 500 34 14.71 14.00% 11 LYHC-HC1207 130 38 3.42 200 35 5.71 40.13% 通过一年来共同努力,生产平衡率明显提高。当前平衡率总体保持在87.52%,比去年84.27%提高了3.71%。其中8、9系列机型平衡率稳定在90.45%范畴内。产能和效率有明显提高。 三、 工作中遇到问题 1. 由于我司产品机型较多,开展工作时对某些机型产能和流程设计上不大合理,影响生产实际操作。当前状况是,在新机初次导入时当前跟进,根据产品构造状态及测试软件产能重新核算产能及流程。汇总后修改SOP后再次重新发放 2. 信息不顺畅。在机型大货时,我根据试产时机型状态制作SOP,但实际中大货机型构造、软件变更与试产中变化很大,因而制作SOP及产能与实际不相应 3. EV直接大货,且在大货前无样机提供,导致大货生产时工程部才干知晓整机状态,无法提前对该机型预估 4. 机型过多,同步相应SOP也诸多。在生产过程中因研发更改、客户规定和软件方面因素。文献未能及时更新 以上,会在此后工作中加强各部门沟通,并在生产前验证机型及有关文献,争取克服,努力改进! 四、展望及来年筹划 将来一年时间,结合工作实际及运用,继续完毕精益生产、现场IE管理、文献原则化和试产持续跟进中。将在实际生产过程中导入六西格玛等生产方面理念,产品持续改进中。 1. 发扬在工作中遇到问题时问题观,再错误中学习、改进及防止错误思维; 2. 学习整机异常分析,多学多问,艺多不压身; 3. 在原则化中持续更进,制程文献化、流程顺畅化、员工操作简朴化和效率不断改进;
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