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高炉降料面方案及安全措施.doc

上传人:精*** 文档编号:10132746 上传时间:2025-04-22 格式:DOC 页数:7 大小:17.04KB
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高炉降料面方案及安全措施 第二炼铁厂8#高炉目前炉墙结瘤,操作炉型较差,煤气流分布偏析,气流较乱,高炉操作困难,炉况稳定性差,燃耗高,指标差。公司拟定于2021年5月23日对8#高炉降料面炸熘喷涂造衬,规整炉型,消除影响,提升技术经济指标。         一、领导小组         组  长:姚克虎         副组长: 范兴新  耿磊  李见成         组 员: 冯国祥  徐明喜  郭辉  徐芹来 苑少刚  王海高  刘立辉  申立华  代红卫   田建刚  乔治富  彭永文          二、停炉目标:         1、 降料面到风口中心线高度;         2、 排净渣铁;         3、 安全停炉。         三、停炉方法:采纳炉顶打水空料线法。         四、停炉前各项准备工作:         1、 停炉前〔降料面〕保证炉况顺行,降低炉渣碱度,提升铁水含硫以改善铁水的流动性。提前两个班加萤石洗炉,每批300kg,用量约30吨,保证炉缸活跃。本次降料面炸瘤喷涂计划用时4天,改换气密箱2天,烘炉2天。为保证在重新开炉达产顺利,要求停炉前排净渣铁。         2、 停炉前,全面检查各冷却设备、机械设备、电气设备正常,全面进行安全隐患排查,漏水冷却壁改为蒸汽冷却;         3、 确定煤气在线监测装置可以正常使用;         4、 重点检查炉顶雾化打水装置,炉顶打水装置安装流量表,保证稳定的供水量。         5、 做好热风围管的支撑工作,防止小套拉下后围管变型。         6、 准备好扒料工具。         五、停炉料:         1、 轻负荷料Q1:控制停炉降料面前到达风口位置。〔焦比460kg/t,煤比100kg/t〕         矿批:17000kg,焦批〔干基〕:4400kg,调矿配比控制炉渣碱度在1.05~1.10,镁铝比控制在0.75。每批料体积约为17m3,共计12批。         2、 轻负荷料Q2:控制停炉降料面前到达炉身底部位置。〔全焦冶炼,焦比按600kg/t〕矿批:17000kg,焦批〔干基〕:5700kg,调矿配比控制炉渣碱度在1.00~1.05,镁铝比控制在0.75。每批料体积为19m3,共计15批。         3、 盖面焦Q3:控制停炉降料面后期顶温,停炉前到达风口位置。焦批〔干基〕:5700kg。每批料体积为9.5m3,共计8批。         六、降料面停炉操作:                计划5月22日20:30开始降料面,次日6:30料面降到预定位置,高炉休风完毕。         1、   5月22日17:00开始装Q1负荷料,装完Q1负荷料后加焦一车〔约5吨〕,在第13批开始装Q2负荷料,第20批附加焦一车〔约5吨〕,在负荷料上完后停止上料,视顶温状况上盖面焦。保证所有的称量斗、振筛、运矿皮带、返矿皮带空,焦仓空2个仓用于打质量较好的焦炭,空1矿仓以备装水渣,其他矿仓依据需要决定是否空仓;       2、 停止上料后,说明停炉料达到风口位置,减、停煤,风温依据炉温状况控制;         3、 停止上料后开始控料线,收起探尺到检修位,将气密箱冷却氮气开至最大。降料面初期全风作业,富氧量控制在3500m3/h以下,依据顶温状况开始打开炉顶喷雾水〔为防止爆震,严格控制打水量〕,顶温严格控制在250℃-400℃以内。在顶温上升较快时,装入盖面焦,盖面焦打水至饱和状态,可以有效控制顶温的快速上升。如果装入净焦效果不十分显然,则及时减风至可控状态,减风之后,通知仪表将煤气自动放散设定值由195kpa降到180kpa,保证外网煤气管道安全。可依据减风状况,停止喷煤。         4、 估计Q2轻负荷料到达风口位置后,富氧量控制在2000m3/h以下;         5、 随着料面降低,当第一次爆震发生后,马上减氧并减风控制;         6、 估计料面降到炉身下部位置时,控风到正常水平的30%,开一个炉顶放散〔每小时倒换一次,倒换时要先开后关,注意顺序〕,布袋除尘进行切煤气操作,按长期休风程序执行。切煤气后,顶温可控制在400℃以内,但必须保证气密箱温度不超标;         7、 随着料面的降低,逐步减少风量,防止出现过吹而形成管道;         8、 降料线过程中,依据风量计算燃烧焦炭量,计算炉料下降到的位置。并依据前两炉出铁量,组织出最后一炉铁,大喷铁口〔最后一炉铁控制在东场出铁,铁口角度从11°提到13°〕。当风口变浑浊,高炉、热风炉按照长期休风程序进行休风。炉顶雾化打水按温度分级控制从而控制打水量,每个温度级为50℃。         9、 休风后高炉漏水冷却设备蒸汽全部关闭,其余冷却设备逐步控制冷却水量;         10、 使用黄沙将铁口全部盖死,防止炉缸吸入空气而产生煤气;         11、 打开炉顶检修人孔进行通风凉炉,进行清理炉墙,如有结瘤,组织进行爆破炸瘤;         12、 爆破炸瘤后,进行清理炉墙进行。         13、 炸瘤后清理料面,铺水渣与铁皮,施工厂家进行高炉喷注造衬。〔喷注方案由喷注厂家提供〕         七、安全措施:         一、降料面安全措施           定于2021年5月22日20:30开始降料线,降到规定位置后休风。期间安全主要负责人:         1、降料线期间严禁任何人上炉顶巡检,8#高炉四周道路严禁无关人员逗留及通行〔申立华负责〕;         2、看水工上炉顶开关水时须向范厂请示,在保证安全的状况下方可上炉顶进行操作〔 高炉当班工长负责〕;         3、8#高炉四周所有道路及上炉顶的所有通道均设置安全警示标志〔申立华负责〕;         4、休风后由工长带领炉前工开人孔并负责所有人员的安全〔徐明喜负责〕。         5、高炉降料线期间安环科专人现场监护,发现违章指挥、违章冒险作业马上改正。 〔负责人:徐芹来〕         6、高炉降料面小时打水量控制在40t/h以内〔徐明喜负责〕。           二、停炉打水安全措施   〔田建刚负责〕         高炉降料面停炉期间,由于炉顶温度较高,需要炉顶打水,为防止发生意外事故,炉顶打水停炉必须有专人负责监护。         1、 设备操作人员和检修人员执行好联系呼应制及确认制〔许家祥负责〕;         2、炉顶打水期间,风口四周严禁人员长时间停留,高炉现场由专人负责监护〔 中夜班工长负责〕         3、高炉打水降料面期间严禁人员私自上高炉作业〔中夜班工长负责〕;         4、停炉期间上炉顶操作检查需向范厂请示后方可进行〔徐明喜负责〕。                                                        
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