资源描述
辊压机预粉磨系统提产技术措施
前言:
陕西尧柏特种水泥蒲城分公司为2500t/d新型干法熟料生产线,2021年12月点火投产,年产优质熟料86万吨,水泥125万 吨,水泥粉磨由两套¢4.0m13.0m双仓管磨和O-sepa高效选粉机组成的闭路系统承当。磨机制定产量75t/h(比表面积340m2/kg),水泥粉磨在2021年5月投产以来,实际各品种产量远高于制定产量,由于近几年来水泥销售供不应求,为了提升水泥产能,满足销售,降低电耗,2021年年底,我公司在原有生产线投资兴建辊压机预粉磨系统,2021年7月下旬投产运行,投入运行后,各品种水泥台时提产幅度较小,达不到预期目的,水泥电耗居高不下,为此我们进行了一系列技术措施,通过技术攻关,提产幅度较大,达到了预期目的,现将技术措施总结如下:
1、主机配置:表1
设备名称
主要技术参数
¢4mx13m
磨机筒体有效内径:1仓、2仓:¢3900mm,有效长度:1仓:4500mm;2仓7850mm,磨机转速:16.3r/min,研磨体装载量180t,传动方式:中心传动,功率:2500kw.
O-Sepa选粉机
规格:O-Sepa2000 最大喂料量400t/h,成品产量:72-120t/h,选粉机空气量:2000m3/min,功率:132kw
成品袋收尘器
规格:PPDC128-2x6,处理风量:135000 m3/h,收尘阻力:1470-1770pa
主排风机
型号:2600SIBB24,风量:138000 m3/h,电机型号:YRKK450-6,功率:450kw
辊压机
型号:TRP140-110,通过量:450-500t/h,最大喂料粒度:35mm,料片厚度:28-36mm,辊间最大压力:9000KN
辊压机主电机
型号:YKK500-6,功率:2x710kw
混合料提升机
型号:NSE500-29470mm,输送能力:500t/h,功率:75kw
2、工艺流程:
我公司主要产品有:P.O42.5、P.C32.5R 、P.O42.5R、P.O42.5低碱,配料站设置熟料、米石、脱硫石膏、粉煤灰4个配料库,本系统预粉磨系统主要由辊压机、称重仓、混合料提升机、成品提升机、带式输送机组成,主要对熟料进行挤压,挤压后的熟料经带式输送机进入熟料库。
按照一定比例的熟料、米石、脱硫石膏、粉煤灰经入磨皮带入磨粉磨,出磨物料经溢流绞刀、出磨提升机、斜槽、选粉机、袋收尘器、斜槽、入库提升机后入库,粗粉经粗粉斜槽入磨再次粉磨。
3、技改措施:
〔1〕、辊压机操作参数的优化:
熟料粒径分析数据 表2
套筛粒径mm
辊缝31-36mm比例%
21
15
8
6
5
19
辊缝28-31mm比例%
18
14
由于我公司采纳的是辊压机预粉磨系统,系统没有打散分级和V选设备,辊压机是依据料床粉碎原理制定而成,,预粉磨工艺和联合粉磨差别较大,通过对辊缝、压力、仓重、回料阀等操作参数的调整,最终通过监测熟料粒径分析结果得出〔表2〕:压力9.5mpa〔最大压力10 mpa〕,辊缝28-31mm,回料阀开度20%,仓重为60%的运行参数水泥台时最高。
(2)、调整钢球级配〔表3〕:
钢球级配 表3
规格
¢90
¢80
¢70
¢60
¢50
¢40
¢30
¢25
¢20
¢17
合计
平均球径mm
填充率%
原装载量(t)
1仓
13
24
23
10
70
2仓
12
15
34
30
110
调整后装载量〔t〕
1仓
3
2仓
10
20
28
31
28
117
入磨综合物料粒径分析数据 表4
套筛粒径mm
比例%
辊压机运行前,磨机1仓采纳4级配,最大球径¢90mm,平均球径75.71mm;2仓采纳6级配,最大球径¢50mm,平均球径25.27mm;辊压机运行后,由于入磨熟料粒度大幅度下降,故对应的钢球平均球径也要进行调整,依据入磨综合物料粒径分析〔见表4〕,确定了最大球径和平均球径,级配调整后,各品种水泥台时提升幅度较大〔见表5〕
〔3〕、矿渣粉掺入方式的技改
为了增加水泥产能,改善水泥性能,2021年7月我公司在2台水泥磨磨机旁边分别安装一台70吨的水泥钢储罐用于储存矿粉,矿渣粉经翻板阀、螺旋喂料机〔WLC-2-2502000〕、螺旋计量称〔WLC-2-2501200〕管道加入到水泥磨磨尾溢流绞刀中,和出磨物料混合后,经出磨提升机进入选粉机进行分选。通过长时间的生产施行,磨尾加入矿渣粉增加了选粉机的负荷,选粉机电流接近额定电流235A,影响磨机台时的提升。在级配调整后尤其显然,为此我们策划将矿渣粉由磨尾掺入改为在成品中直接掺入。具体方案是用气力提升泵进行输送,将原闲置的螺旋气力提升泵、罗茨风机、输送管道等设备进行技改,合计使用气力提升泵后矿粉直接入成品斜槽后造成废气无法处理,造成环境污染,合计袋收尘器和主排风机的能力,决定将矿粉送到到收尘灰斗。改造后,选粉机电流较原来下降10A,各品种水泥台时提升约4-6吨,磨机系统压力没有显然变化,经取样检验,矿粉加入方式技改后水泥产品性能和以前没有显然变化。
4、效果验证:
通过上述技术改造和参数优化,各品种水泥台时得到了大幅度提升〔表5〕,水泥电耗由原来的45kwh/t,降为36 kwh/t。
技改前后台时对比 表 表5
水泥品种
台时〔t/h〕
细度指标〔0.045mm筛余〕
辊压机运行前
辊压机运行后
矿粉掺加技改后
88
107
113
119
5、结语:
我公司通过以上技术措施,磨机台时大幅度提升,但还有挖掘的潜力,依据磨机状况:1仓的仓长偏长,2仓的衬板型式不合理,由于销售旺季,故此项技改定在水泥销售淡季进行技术改造。
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