收藏 分销(赏)

辊压机预粉磨系统提产技术措施.doc

上传人:精**** 文档编号:10072515 上传时间:2025-04-20 格式:DOC 页数:12 大小:19.04KB 下载积分:8 金币
下载 相关 举报
辊压机预粉磨系统提产技术措施.doc_第1页
第1页 / 共12页
辊压机预粉磨系统提产技术措施.doc_第2页
第2页 / 共12页


点击查看更多>>
资源描述
辊压机预粉磨系统提产技术措施 前言: 陕西尧柏特种水泥蒲城分公司为2500t/d新型干法熟料生产线,2021年12月点火投产,年产优质熟料86万吨,水泥125万 吨,水泥粉磨由两套¢4.0m13.0m双仓管磨和O-sepa高效选粉机组成的闭路系统承当。磨机制定产量75t/h(比表面积340m2/kg),水泥粉磨在2021年5月投产以来,实际各品种产量远高于制定产量,由于近几年来水泥销售供不应求,为了提升水泥产能,满足销售,降低电耗,2021年年底,我公司在原有生产线投资兴建辊压机预粉磨系统,2021年7月下旬投产运行,投入运行后,各品种水泥台时提产幅度较小,达不到预期目的,水泥电耗居高不下,为此我们进行了一系列技术措施,通过技术攻关,提产幅度较大,达到了预期目的,现将技术措施总结如下: 1、主机配置:表1 设备名称 主要技术参数 ¢4mx13m 磨机筒体有效内径:1仓、2仓:¢3900mm,有效长度:1仓:4500mm;2仓7850mm,磨机转速:16.3r/min,研磨体装载量180t,传动方式:中心传动,功率:2500kw. O-Sepa选粉机 规格:O-Sepa2000 最大喂料量400t/h,成品产量:72-120t/h,选粉机空气量:2000m3/min,功率:132kw 成品袋收尘器 规格:PPDC128-2x6,处理风量:135000 m3/h,收尘阻力:1470-1770pa 主排风机 型号:2600SIBB24,风量:138000 m3/h,电机型号:YRKK450-6,功率:450kw 辊压机 型号:TRP140-110,通过量:450-500t/h,最大喂料粒度:35mm,料片厚度:28-36mm,辊间最大压力:9000KN 辊压机主电机 型号:YKK500-6,功率:2x710kw 混合料提升机 型号:NSE500-29470mm,输送能力:500t/h,功率:75kw 2、工艺流程: 我公司主要产品有:P.O42.5、P.C32.5R 、P.O42.5R、P.O42.5低碱,配料站设置熟料、米石、脱硫石膏、粉煤灰4个配料库,本系统预粉磨系统主要由辊压机、称重仓、混合料提升机、成品提升机、带式输送机组成,主要对熟料进行挤压,挤压后的熟料经带式输送机进入熟料库。 按照一定比例的熟料、米石、脱硫石膏、粉煤灰经入磨皮带入磨粉磨,出磨物料经溢流绞刀、出磨提升机、斜槽、选粉机、袋收尘器、斜槽、入库提升机后入库,粗粉经粗粉斜槽入磨再次粉磨。 3、技改措施: 〔1〕、辊压机操作参数的优化: 熟料粒径分析数据 表2 套筛粒径mm 辊缝31-36mm比例% 21 15 8 6 5 19 辊缝28-31mm比例% 18 14 由于我公司采纳的是辊压机预粉磨系统,系统没有打散分级和V选设备,辊压机是依据料床粉碎原理制定而成,,预粉磨工艺和联合粉磨差别较大,通过对辊缝、压力、仓重、回料阀等操作参数的调整,最终通过监测熟料粒径分析结果得出〔表2〕:压力9.5mpa〔最大压力10 mpa〕,辊缝28-31mm,回料阀开度20%,仓重为60%的运行参数水泥台时最高。 (2)、调整钢球级配〔表3〕: 钢球级配 表3   规格 ¢90 ¢80 ¢70 ¢60 ¢50 ¢40 ¢30 ¢25 ¢20 ¢17 合计 平均球径mm 填充率% 原装载量(t) 1仓 13 24 23 10             70 2仓         12 15 34 30 110 调整后装载量〔t〕 1仓   3         2仓           10 20 28 31 28 117 入磨综合物料粒径分析数据 表4 套筛粒径mm 比例% 辊压机运行前,磨机1仓采纳4级配,最大球径¢90mm,平均球径75.71mm;2仓采纳6级配,最大球径¢50mm,平均球径25.27mm;辊压机运行后,由于入磨熟料粒度大幅度下降,故对应的钢球平均球径也要进行调整,依据入磨综合物料粒径分析〔见表4〕,确定了最大球径和平均球径,级配调整后,各品种水泥台时提升幅度较大〔见表5〕 〔3〕、矿渣粉掺入方式的技改 为了增加水泥产能,改善水泥性能,2021年7月我公司在2台水泥磨磨机旁边分别安装一台70吨的水泥钢储罐用于储存矿粉,矿渣粉经翻板阀、螺旋喂料机〔WLC-2-2502000〕、螺旋计量称〔WLC-2-2501200〕管道加入到水泥磨磨尾溢流绞刀中,和出磨物料混合后,经出磨提升机进入选粉机进行分选。通过长时间的生产施行,磨尾加入矿渣粉增加了选粉机的负荷,选粉机电流接近额定电流235A,影响磨机台时的提升。在级配调整后尤其显然,为此我们策划将矿渣粉由磨尾掺入改为在成品中直接掺入。具体方案是用气力提升泵进行输送,将原闲置的螺旋气力提升泵、罗茨风机、输送管道等设备进行技改,合计使用气力提升泵后矿粉直接入成品斜槽后造成废气无法处理,造成环境污染,合计袋收尘器和主排风机的能力,决定将矿粉送到到收尘灰斗。改造后,选粉机电流较原来下降10A,各品种水泥台时提升约4-6吨,磨机系统压力没有显然变化,经取样检验,矿粉加入方式技改后水泥产品性能和以前没有显然变化。 4、效果验证: 通过上述技术改造和参数优化,各品种水泥台时得到了大幅度提升〔表5〕,水泥电耗由原来的45kwh/t,降为36 kwh/t。 技改前后台时对比 表 表5 水泥品种 台时〔t/h〕 细度指标〔0.045mm筛余〕 辊压机运行前 辊压机运行后 矿粉掺加技改后 88 107 113 119 5、结语: 我公司通过以上技术措施,磨机台时大幅度提升,但还有挖掘的潜力,依据磨机状况:1仓的仓长偏长,2仓的衬板型式不合理,由于销售旺季,故此项技改定在水泥销售淡季进行技术改造。
展开阅读全文

开通  VIP会员、SVIP会员  优惠大
下载10份以上建议开通VIP会员
下载20份以上建议开通SVIP会员


开通VIP      成为共赢上传

当前位置:首页 > 包罗万象 > 大杂烩

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服