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火电厂输卸煤系统人身事故原因分析和防范措施.doc

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资源描述
火电厂输卸煤系统人身事故原因分析和防范措施 0  引言         火电厂的输卸煤系统在火电厂生产系统中属于输助系统,在火电厂的各个生产环节中的重要性和技术性比不上电气、汽机、锅炉等专业,但火电厂输卸煤系统却是人身伤害事故的频发区域,所以有必要对输卸煤系统发生的人身伤亡事故进行深入分析,提出有效的防范措施,以减少和避免发生人身伤害事故,确保输卸煤系统从业人员的安全。         1  输卸煤系统事故案例          某电厂处理翻车机缺陷时发生人身死亡事故          事故经过         2021年9月12日10时15分,某电厂燃料运行班长发现#1牵车平台推车器钢丝绳出槽故障,通知外委单位维护负责人杨某,杨某随后安排检修工作负责人纪某〔死者〕处理故障。         13时18分,纪某通知张某、李某二人去现场作业,然后先行来到作业现场,随后张某、李某也到达现场。纪某在现场牵车平台下面处理滚桶上的钢丝绳,安排张某、李某在牵车平台配合作业。         13时50分,张某、李某正在平台配合作业时,#1牵车平台推车器返回〔该推车器行走速度是0.75米/秒〕,将正在平台下面处理滚桶上钢丝绳的纪某挤伤,马上报120急救中心,经120救护人员抢救无效死亡。          事故原因           纪某等三人作业组,既没有开工作票,也没有通知运行人员停电,严重违反安全工作规定进行违章作业,是造成本次人身死亡事故的直接和主要原因。          #1牵车平台推车器动作原因分析:因#1牵车平台推车器未停电,且未退出程控状态,在处理搅乱的钢丝绳工作中,必需要推动推车器。当接触到限位开关时,该推车器延时3秒钟后自动返回,造成平台下面处理滚筒上缠绕钢丝绳的纪某挤伤至死。          某厂清理输煤皮带积煤时发生人身死亡事故          事故经过         2021年4月6日13时30分,某厂输煤系统清洁班班长李某安排陈某〔死者〕等三人清扫#11皮带围栏外地面清洁〔三人日常清洁区域为皮带围栏外地面〕。15时22分,运行人员停运#3乙皮带,15时35分,运行人员启动#3乙皮带,皮带启动前自动响警铃30秒。15分38分,现场工作人员蔡某发现在#3乙皮带下方,有1人脖子卡在#3乙皮带与铁锹木柄之间,铁锹木柄卡入#3乙皮带与下平行托辊之间,马上拉#3乙皮带拉绳保护开关,停运#3乙皮带,立马上伤者陈某解救后送往医院进行抢救,经医院抢救无效死亡。          原因分析          清洁班员工陈某在#3乙皮带四周做地面清洁时,违章进入#3乙皮带围栏内,导致使用的铁锹木柄卡入#3乙皮带与下平行托辊之间,致使其脖子卡在#3乙皮带与铁锹木柄之间,是造成此次事故的直接原因。          燃料运行人员在启动#3乙皮带时,未对现场进行全面检查,没有发现清洁工陈某在皮带围栏内清理积煤,是造成陈某死亡的重要原因。          某电厂清理输煤皮带落煤口时发生人身死亡事故          事故经过         某电厂汽车煤上煤口位于输煤三段,由A、B两个矩形落煤口组成〔4×4.5m,深约4m〕,两个落煤口之间为钢筋混凝土分隔墙〔宽度约0.5m〕。当落煤口有积煤时,由燃料运行人员组织清理〔属于间断性工作,并设专人监护〕。         2021年1月25日上午10时30分,设备维护部实施输煤三段A侧落煤口篦子修复工作,临时将A侧落煤口篦子吊出,在A、B两个落煤口之间设置安全警示带〔非固定硬质围栏〕。         13时左右,燃料运行班长孙某带两名劳务派遣工王某〔死者〕、金某,在输煤三段B侧落煤口配合上煤工作。13时20分,王某站在B侧落煤口清煤过程中,越过安全警示带,不慎踏空将要滑落到A侧落煤口时,监护人孙某急忙去拉王某,由于身体惯性,二人同时跌入A侧落煤口内〔王某头朝上,孙某头朝下〕,由于落煤口周边积煤较多,积煤继续下落将二人埋压。现场其他人员马上组织救援,清理积煤,解救被埋人员。13时45分,孙某被救出,并在现场马上急救。13时50分,120救护车赶到现场,将孙某送至当地医院抢救。15时16分,孙某经抢救无效死亡,医院确定为窒息死亡。王某被救出后未现异常。          事故原因          工作组成员王某对清理积煤前周边设备状态推断不仔细,工作不到位,脚下出现闪失,是导致本次事故的直接原因。          工作负责人燃料运行班长孙某安全意识薄弱,对现场危险点预控能力不够,自我防护能力不强,监护不到位,是导致此次事故扩大的主要原因。          设备维护部现场作业,对吊走输煤汽车上料口A侧篦子后留下的孔洞未采纳有效的防护措施,未加装临时盖板,安全围栏设置不牢固,留下安全隐患,是导致本次事故的重要原因。
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