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岳城选煤厂事故案例汇总
案例1:31皮带纵向划透事故
一、事故经过:
2014年9月6日早班接班试车,当时我厂为试生产阶段。在31皮带未上煤正常起车时,岗位司机发现31皮带中间纵向撕裂3.4米左右,班长王*立即向集控室汇报,厂长分别向总厂、岳城矿调度台汇报,选煤厂并积极联系**市*厂家进展修补皮带,当日17时左右修补完毕,经试车正常后,进展生产。
二、事故原因及责任认定:
1、选煤厂机电管理不完善;
2、班组交接时不认真,岗位人员操作水平低、责任心不强;
3、该岗位的第一个过桥高度不合理〔250mm以上的大块、铁器和材料过不去〕,造成皮带被不明锋利物体划透。
三、防*措施:
1、加强岗位巡检工作,能够及时发现隐患;
2、选煤厂对本岗位点溜槽进展改造;
3、选煤厂建议岳城矿原煤仓上、井下加装除铁器。
4、选煤厂对拉紧过桥高度进展改造,增高至5mm以上。
案例2:主厂房无措施电火焊事故
一、事故经过:
2015年4月13日上午10时许,电焊工秦*、**在无电火焊措施的情况下,在主厂房三层进展烧焊作业时,被集团公司通风处检查人员查处,按事故进展分析处理。
二、事故原因及责任认定:
1、选煤厂干部、职工对瓦斯事故重要性及危害认识淡薄;
2、选煤厂瓦斯管理制度不健全;
3、选煤厂平安技术措施管理不完善。
三、防*措施:
1、加强对本厂规章、技术措施检查;
2、增强学习教育职工无措施,不施工的意识,同时宣贯瓦斯事故的重要性及危害性;
3、电火焊作业必须严格执行岳城矿的电火焊措施及烧焊报告,杜绝同类事故的发生。
案例3: 31皮带纵向划伤事故
一、事故经过:
2014年11月26日9时30分左右,岗位司机发现皮带下处有胶条状物,当时没注意,又持续数分钟后,清带器下的胶条状物越来越多,才立即停车检查;检查后发现皮带中部原煤中的铁器〔麻花钻杆〕一头顶在溜槽正前方的台阶上,另一头顶在机头卸料滚筒的皮带上,把31皮带划伤3 X 3mm 一圈。
二、事故原因及责任认定:
1、选煤厂对机电设备管理不到位;
2、选煤厂未吸取9.26划伤皮带教训;
3、岗位司机经历缺乏,责任心不强。
三、防*措施:
1、选煤厂对31机头溜槽进展合理有效改造;
2、建议岳城矿井下加除铁器,并加强对井下队组的管理,从源
头上杜绝此类事故的发生。
3、加强岗位司机平安事故培训,增强岗位司机责任心。
案例4: 711块煤分级筛子压板脱落事故
一、事故经过:
2014年11月4日下午钳工对711分级筛进展检修,18时检修完毕,送回停电牌准备下班。开起车后,岗位司机立即按下停顿按钮,并向集控室汇报:711筛子一侧压板脱落,不能起车。班长又通知检修人员重新检修,当天20时10分处理完毕,试车正常后,所有检修人员下班。
二、事故原因及责任认定:
1、带班人员,平安负责人责任心不强;
2、检修人员业务操作水平低;
3、检修人员对设备特性认识不到位。
三、防*措施:
1、加强职工业务技能培训,不断提高员工的操作技能;
2、加强职工平安教育培训,增强职工的平安责任意识。
案例5: 3705刮板机被压事故
一、事故经过:
2015年4月11日*厂给生产班开班前会,强调了生产及平安考前须知,之后班长王*进展了岗位分工,中午13时30分岗位司机冯*在3704压滤机卸饼过程中发现压滤机下方溜槽堵塞,立即停车汇报;由于溜槽体积较大,岗位人员、班组长无从下手,值班干部安排钳工在3705下方溜槽西侧割开一个小门,生产班组所有人员从小门处将溜槽内的煤泥一点一点放空,直至晚上23:30处理完毕,能够正常开车。
二、事故原因及责任认定:
1、班组长王*对岗位故障处理不得力,导致处理时间过长,同时
因巡检不到位负有一定管理责任;
2、岗位司机冯*对操作程序不熟练、开车期间注意力不集中,岗位出现异常情况不能及时采取有效措施。
三、防*措施:
1、选煤厂要加强岗对班组长、员工的操作技能培训,提高班组长以及岗位人员的责任心杜绝同类事故的再次发生。
2、管理人员要高度重视设备的检修与维护工作,定期对设备保护进展各种保护装置进展测试。
3、各班组要认真吸本次取事故教训,举一反三,杜绝各类事故的发生。
案例6:除尘风机渣浆泵淹电机事故
一、事故经过:
2015年4月20日上午9时30分,生产乙班王*在操作除尘风机的过程中,在开启渣浆泵处地沟泵时注意力不集中,对运转中设备的监护不到位,导致地沟泵的排水管往回倒流导致渣浆泵电机全部淹没,造成电机内进水无法正常运转。
二、事故原因及责任认定:
1、**作为班组长对本班组员工的传、帮、带工作不到位,负有一定班组管理责任。
2、岗位司机王*对操作程序不熟练、开车期间注意力不集中,岗位出现异常情况不能及时采取有效措施。
三、防*措施:
1、选煤厂各班组要加强岗对员工的操作技能培训,提高班组长
以及岗位人员的责任心杜绝同类事故的再次发生。
2、管理人员要随时抽查、指导岗位人员操作,对于错误或不规*的操作行为及时纠正。
3、各班组要认真吸本次取事故教训,举一反三,对照自己的操作行为认真反思查找平安意识、操作技能方面存在的问题,及时向有经历的老工人、班组长、技术人员请教,杜绝各类事故的发生。
案例7: 3017筛下漏斗堵事故
一、事故经过:
2015年6月17日12时30分,开车过程中,发生3017筛下漏斗堵事故。
二、事故原因及责任认定:
1、班中班长**对岗位巡检不到位,发现问题诊断不清,导致处理时间过长;
2、岗位司机苏*责任心不强,对本岗位主要局部交接班时不认真。
三、防*措施:
1、不断加强职工工艺流程学习,深入了解岗位操作规程,提高自身素质。
2、停车期间,将高频筛筛上物料清理干净,检查筛网磨损情况,发现破损及时更换。
3、班中加强巡检,查看筛下漏斗情况,发现堵塞,及时停车处理。
案例8:起吊作业人身伤害事故
一、事故经过:
2015年7月17日上午停车期间,平安副厂长郭*组织生产甲班人员起吊、运输隔音间,当起吊至701机头大门时,隔音间还差一半才能进入大门内,此时天车电葫芦的东侧约1米处挂了一个1吨的吊链,继续倾斜往上拉,隔音间的底部即将进入时,此时平安副厂长郭*意识到危险的存在,连忙通知现场人员紧急撤离危险区域,当郭*走到南侧时,转过身来就发现岗位司机汤*面朝隔音间后退躲闪,腰背部不慎撞到701电机的护罩上,当时背部感觉有点难受,自行到接班室休息,次日上午到凤矿医院拍*光片,显示无异常,开药回家休息2天。
三、事故原因及责任认定:
1、现场跟班干部,把关不严,未严格履行平安技术措施;
2、新工人平安意识不强,看不到现场危险的存在;
3、职工对现场环境不熟悉,发生紧急情况不能果断应对。
三、防*措施:
1、加强职工平安教育培训,逐步提高员工的平安意识,做到“自保互保〃“三不伤害〃。
2、现场跟班干部严格履行平安技术措施,严格执行“危险源辨识法〃、“手指述法〃。
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